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【摘

 要】本文从分析影响混丝加香瞬时加香精度稳定性的原因着手,探求引射压空压力对瞬

时加香精度的影响,提出改进措施,构建稳定混丝加香瞬时加香精度的控制系统。

 

  【关键词】过程控制;瞬时加香精度;引射压空压力;自动控制

 

  一、立项原因

 

  制丝车间混丝加香工序目前存在瞬时加香精度不稳定的情况。我们汇总了主要在产牌号
的混丝加香瞬时加香精度

CPK 并计算均值,发现瞬时加香精度波动大、CPK 值偏低,大部

分骨干牌号的瞬时加香精度

CPK 在 1.33 以下,过程控制能力差,有待进一步的提高。 

  二、改进内容

 

  (

1)引射压空压力对混丝加香瞬时加香精度影响分析。我们随机抽取了 2 月份骨干牌

号的瞬时加香精度

CPK(每批次的均值)进行统计分析: 

  同时,对比工艺标准要求,结合

CPK 调查分析图,我们发现了引射压空压力和设定加

香量之间的相关性:

 

  黄金叶(金满堂)、黄金叶(黄金眼)、黄金叶(上河图)、黄金叶(盛世经典)加香量

40KG/H 左右,CPK 相对较高,CPK 均值集中在 0.9~1.1 之间;红塔山(硬经典)、七匹

狼(白)、红旗渠(银河之光)、红旗渠(天行健)加香量在

50~65KG/H,CPK 相对较低,

CPK 均值集中在 0.5~0.7 之间。可见,混丝加香工序瞬时加香精度 CPK 的高低与瞬时加香
量的大小是有关联的。由于我车间使用内混合性喷嘴,料液压力与引射压空压力配比合适才
能取得较好的雾化效果和稳定的加香精度,不同的加香流量直接决定了管路内料液压力的
不相同,但是,各个牌号引射压空的压力是固定的,与不同牌号管路料液压力无法完全匹
配,于是我们提出了一套新颖的解决办法,对引射压空的压力进行实时调节,适应料压的
变化,做到引射压空、料液压力匹配合适,从而提高混丝加香瞬时加香精度的稳定性。(

2)

改进措施。设计引射压空压力自动调节装置:由于不同牌号设定加香量不同,料压会发生相
应变化,单一的引射压空压力已经不能保证喷嘴正常雾化,所以必须对引射压空压力进行
调整以适应料压的变化。我们有针对性的提出了以下方案:

 

  如图所示,在引射压空管路上加装带

EP5 型电气定位器的气动薄膜阀(方框所示),

为实现引射压空的自动调节提供硬件支持;建立生产牌号与引射压空的对应关系之间的数
学模型,转化为控制程序,根据流量计实时监测到的瞬时流量来调整薄膜阀的开度,从而
控制引射压空的压力,实现引射压空随料压变化的自动调节。

 

  三、应用效果

 

  引射压空压力自动控制系统改造完成后,我们对其进行了复检。

2012 年 9 月~2012 年

10 月,我们对骨干牌号各随机抽检了 60 个批次的瞬时加香精度 CPK 均值进行统计,抽检
批次

CPK 均远高于 1.33(红线所示),效果良好。 

  参

 考 文 献 

  

[1]王朝平.如何消除影响混丝加香精度的隐患[J].烟草在线.2011 

  

[2]赵磊.提高远程加香系统瞬时精度的技术改进[J].郑州轻工业学院学报(自然科学

版)

.2010(5)