铁水喷镁脱硫法的改良
铁水采用颗粒镁脱硫效率低与扒渣工序、载气压力、下料速度、计算机专家系统的改进等
有关。具体为:
1、扒渣工艺
扒渣不净,渣量大会增加渣中的硫与颗粒镁反应的几率,增加镁耗;扒渣不及时,渣
中
MgS 被氧还原,重新进入铁水,造成回硫现象,也降低镁脱硫效率。
2、载气压力
镁粉载气压力与下料速度不匹配,粉气比不合理,镁粉下料不顺畅,造成镁粒浪费。
3、下料速度
铁水液面过高,为避免喷溅,只能降低喷吹压力和下料速度,受供铁时间限制,导致
下料量不足,降低脱硫率;过低,镁气泡来不及溶入,利用率降低。
4、系统
设计仅局限于初始硫在
0.030%以内,超出此数值,计算的下料量偏低。
改进措施为:
1、扒渣工艺
针对扒渣不净,优化工艺参数,初次扒渣时间确定为
3-5min;单次喷吹时间 10-12min;
脱硫扒渣分两次,第一次加入稠聚渣剂
6 袋,第二次加入 4 袋,时间 8-10min。脱硫工序一
个处理时间控制在
33-35min。其次增加铁水进站后的初次扒渣,减少顶渣与镁粉的反应。
2、载气压力
通过现场跟踪,确定助吹压力为
0.3-0.4MPa,供气量为 8-15m3/h,对应下料速度为 2-
3kg/min。确保减少喷溅和汽化室粘堵问题,稳定和提高脱硫率。
3、液面高度