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  摘

 要:通过对 SP-200 型湿煤破碎机进行改进,达到减少粉尘,改善操作环境,保护

操作人员的身心健康,省时省力,提高劳动效率,降低破碎成本,保证煤料纯洁干净,提

高了试验结果的准确性。

 

  关键词

: 湿煤破碎机 改进 

  

 

  湿煤破碎机是决定入炉煤样细度的关键设备。合理的细度可以提高煤样堆密度、结焦速

度、焦炭品质等指标。破碎的主要作用有两个方面:一是破碎块状煤样和煤矸石,使入炉煤

细度达到规定的要求,并使各个粒级的比例得到稳定,避免由人工碾碎使细度各粒级比例

不稳定而造成的试验误差。

 

  

 

  二是搅拌作用,使煤样混合均匀。

 

  小焦炉试验是检验进厂洗精煤质量(结焦率、焦炭品质等),把好进厂洗精煤质量大关,

检验配煤方案优劣,为大生产提供科学的配煤方案,其入炉煤的细度直接影响试验结果的

准确性,影响对煤质和配煤方案优劣的判断。

 

  

1 湿煤破碎机现状 

  我公司焦化厂

40Kg 试验小焦炉,煤样的破碎是使用一台 SP-200 型湿煤破碎机(置于

室内中间),实际上是一台小型的制样机。其出料处的装煤工具是一个

480×150×150mm 的

接料斗(抽屉),出煤量小,且需不停地拉出接料斗抽屉倒出煤样,十分繁琐。若去掉接料

斗抽屉不用,则需要人工用耙子把煤样耙出,则操作人员要正对着出料口,受到的污染更

大。

 

  当煤样水分小于

3

�时,粉尘大,对操作人员的身心健康造成极大危害。当煤样水分大

5

�时,容易造成煤料堵塞,需要不断地拆开机器进行清理(机器容易被拆坏),劳动强

度大,往往需要

3 人同时配合操作才能完成破碎工作(一人加料,一人捅料,一人出料)。

破碎

100Kg 煤料用时在 60 分钟左右,费时、费力、费电、成本高。 

  加料口与下面筛网之间的侧面,靠一块两端剪成条形的橡胶带来抵挡捶打器弹出的粒

度较大的煤料,因橡胶带的弹性不够大,粒度较大的煤料直接落入出料口,使破碎的煤样

细度往往达不到要求,需进行二次破碎。

 

  

2 改进措施 

  

1)把破碎机移到靠墙壁处,在墙壁上挖一个可平行安装两台轴流风扇的长方形洞,轴

流风扇的上边框稍高于破碎机的加料口,使破碎时产生的粉尘可全部排于室外。

 

  

2)去掉装煤接料斗抽屉(照片中―4),并把出料口的背面(照片中―3)打通,用