摘
要:通过对 SP-200 型湿煤破碎机进行改进,达到减少粉尘,改善操作环境,保护
操作人员的身心健康,省时省力,提高劳动效率,降低破碎成本,保证煤料纯洁干净,提
高了试验结果的准确性。
关键词
: 湿煤破碎机 改进
湿煤破碎机是决定入炉煤样细度的关键设备。合理的细度可以提高煤样堆密度、结焦速
度、焦炭品质等指标。破碎的主要作用有两个方面:一是破碎块状煤样和煤矸石,使入炉煤
细度达到规定的要求,并使各个粒级的比例得到稳定,避免由人工碾碎使细度各粒级比例
不稳定而造成的试验误差。
二是搅拌作用,使煤样混合均匀。
小焦炉试验是检验进厂洗精煤质量(结焦率、焦炭品质等),把好进厂洗精煤质量大关,
检验配煤方案优劣,为大生产提供科学的配煤方案,其入炉煤的细度直接影响试验结果的
准确性,影响对煤质和配煤方案优劣的判断。
1 湿煤破碎机现状
我公司焦化厂
40Kg 试验小焦炉,煤样的破碎是使用一台 SP-200 型湿煤破碎机(置于
室内中间),实际上是一台小型的制样机。其出料处的装煤工具是一个
480×150×150mm 的
接料斗(抽屉),出煤量小,且需不停地拉出接料斗抽屉倒出煤样,十分繁琐。若去掉接料
斗抽屉不用,则需要人工用耙子把煤样耙出,则操作人员要正对着出料口,受到的污染更
大。
当煤样水分小于
3
�时,粉尘大,对操作人员的身心健康造成极大危害。当煤样水分大
于
5
�时,容易造成煤料堵塞,需要不断地拆开机器进行清理(机器容易被拆坏),劳动强
度大,往往需要
3 人同时配合操作才能完成破碎工作(一人加料,一人捅料,一人出料)。
破碎
100Kg 煤料用时在 60 分钟左右,费时、费力、费电、成本高。
加料口与下面筛网之间的侧面,靠一块两端剪成条形的橡胶带来抵挡捶打器弹出的粒
度较大的煤料,因橡胶带的弹性不够大,粒度较大的煤料直接落入出料口,使破碎的煤样
细度往往达不到要求,需进行二次破碎。
2 改进措施
1)把破碎机移到靠墙壁处,在墙壁上挖一个可平行安装两台轴流风扇的长方形洞,轴
流风扇的上边框稍高于破碎机的加料口,使破碎时产生的粉尘可全部排于室外。
2)去掉装煤接料斗抽屉(照片中―4),并把出料口的背面(照片中―3)打通,用