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  摘

 要 2010 年罗次作业区年生产铁精矿 25 万吨,突破了历史记录,但随着生产的需要,

公司要求对原破碎机进行扩厂改造。经过改造,我们选用了美卓圆锥破碎机,使得原矿处理

量大幅提升,各方面操作性能得以优化,但也出现了新的问题,设备经常因过铁受损而无

法正常工作,影响作业区生产效率,为降低破碎机过铁率,减少设备损坏,保证作业区设

备正常运行,经过我们的认真分析,采取了几项措施进行了精心改造,使得破碎机的过铁

率控制在

4%以下。 

  关键词

 美卓破碎机;降低过铁率;改造;除铁器;隔筛;责任心;皮带带速 

  中图分类号

 TD 文献标识码 A 文章编号 1673-9671-(2012)012-0172-03 

  

 

  

1 概述 

  

2010 年 10 月,罗次作业区进行了 80 万吨扩厂改造,其中中细碎和皮带机改造成功,

使原矿处理量大幅提升,设备的各方面操作性能得以优化,但是设备因过铁而受损,无法

进行正常工作的现象经常发生。其中最严重一次是

2011 年 1 月 4 日下午 13 时 04 分,一把十

六磅大锤进入中细碎,导致美卓

HP400 圆锥破碎机(细碎)大伞齿轮偏心铜套烧毁,此次

事故使得破碎机无法正常工作,作业区全线停产。为尽快恢复生产,作业区积极组织人力并

与设备厂家联系,并在其维护工程师的指导下进行了为期

83 个小时的抢修。 

  此次事故损失共计金额

31.3 万元,其中设备修复费用 15 万元,减产铁精矿 2333.3 吨,

折算金额

16.3 万元。此次事故严重影响了作业区的生产。 

  为减少设备损坏,保证作业区的生产正常运行,小组选择了降低设备过铁率这一课题

开展活动。

 

  

2 现状调查(表 1) 

  

3 设定目标 

  以

2010 年 3 月至 2011 年 2 月的过铁率表为依据,我们发现设备未改造前(2010 年 3 月

10 月以前),设备的过铁率均在 4%以下,经过小组全体人员的认真分析,只要我们找出

增大过铁率的主要原因,并采取有效的措施进行解决,中细碎在原矿处理能力增加的同时,

新设备的过铁率降低在

4%以下的目标是可行的。所以我们把过铁率目标值设为 4%。 

  

4 原因分析(图 2) 

  

5 要因确认(表 2) 

  

1)要因确认一:操作人员责任心不强。确认方法:查看作业区是否有相关的考核制度,

只要是对过铁后对操作人员的考核制度。结论:检查后发现无相关考核制度。

 

  

2)要因确认二:无除铁器械使用。确认方法:到操作岗位了解是否有除铁器械。结论: