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高氮钢电渣工艺研究

 

 

电渣重熔(

ESR)是特种钢冶炼的重要环节,在不锈钢冶炼过程中

也占有越来越重要的地位。通过电渣重熔工艺可以使生产的金属更纯

净、成分和组织更均匀、结构更致密。然而,在实际操作过程中,高氮

不锈钢电渣重熔后钢锭却存在不同程度的氮损失现象。针对存在的问

题,太钢技术人员在中试车间进行了高氮钢的电渣重熔试验,对电

渣重熔前后钢锭进行氮含量的分析,以便在实际生产中采取进一步

的优化措施。

在中试

500kg 圆形结晶器上进行氮气保护电渣重熔试验。电极

坯 、 渣 料 和 引 弧 屑 均 取 自 现 场 , 其 中 电 极 坯 尺 寸 规 格 为

Φ220mm×160mm , 结 晶 器 直 径 Φ290mm , 变 压 器 容 量

400kVA。采用 25kg 三元渣系,渣系组成为 40%CaF

2

30%CaO

30%Al

2

O

3

,引弧屑材质为普通不锈钢。将电极坯切下两片

2~

3cm 钢片用作引弧底板和引弧环,将加工好的引弧屑放入引弧环内。

使用拆袋时对渣料在烘烤炉内进行

200℃恒温 4~5h 烘烤处理。

将电极坯焊接至假电极上,固定在结晶器上方,罩上气体保护

罩。充

10L/min 氮气 10min 左右,接通电流,然后加入渣料。对试

验结束后电渣锭进行取样检测分析,其中在电渣锭中心轴线对称的

侧表面分别取底部、中部和顶部钢样。对电渣后的钢锭表面及内部氮

含量进行了研究,结果表明:

    (1)高氮钢电渣重熔过程同一水平高度方向上关于电渣锭圆心