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宣钢

号高炉风口烧损原因及对策

 

1  前言

宣钢

2 号 2500m3 高炉是宣钢又一座大型高炉,于 2010 年 9 月 18 日开炉,高炉有

效容积

2620m3,30 个风口,炉腹、炉腰及炉身下部采用 4 段铜冷却壁;冷却系统采用联

合软水密闭循环冷却系统。

在高炉冶炼生产中,风口损坏的现象很常见。频繁更换风口导致高炉休风,不仅严重影

响了高炉的生产效率,制约了高炉产量的进一步提高和各项经济技术指标的优化,而且也
严重地威胁着炉前的安全生产。风口小套寿命是衡量高炉生产技术水平的重要因素之一。高
炉风口小套一般实行的是寿命管理,到期更换。宣钢

2 号高炉由于炉况不稳,风口烧损情况

较多。

2  风口烧损的主要原因
2.1  炉况不稳,炉缸堆积
2 号高炉投产以来炉况一直波动较大,稳定性很差,加减风频繁,未能实现高炉的长

期稳定顺行。由于高炉经常减风操作和外围影响的长时间无计划休风,导致炉缸不活、堆积,
生成的渣铁不能及时渗透到炉缸,且堆积部位铁水环流不畅,致使风口前有渣铁聚集,是
造成风口烧损的最主要原因。如

2 号高炉 2012 年 6 月高炉不顺,风量偏低,炉缸不活跃,

造成

17 号风口烧损如图 1。

2.2  死焦堆透液能力下降的影响
炉缸死焦堆透液能力下降后,滴落带下落的渣铁不能迅速透过死焦堆渗透到炉缸底部 ,

渣铁易在风口前端聚集,铁水接触风口前端,烧坏风口,风口烧坏位置位于下部。其中一个
主要的原因是焦炭冶金性能差,使炉内死焦堆焦炭粒度小,造成死焦堆透液能力下降。其次,
2 号高炉焦炭配比为水熄焦+外购焦+干熄焦。由于焦化厂检修及其他影响,入炉焦炭结构
频繁调整,且有时停配干熄焦,使得被迫增加外进焦的比例,由于大量指标较差的外进焦
入炉,也使死焦堆的透液能力下降。第三,由于焦炭供应能力不足,导致焦炭料位低,使焦
炭进行再次摔打,粒度再次降低,造成高炉入炉粉末量的增加。

2012 年 3 月风口焦炭粒度的加权平均最小,此时高炉炉缸状态差,风口烧损最多,

同上面所说情况吻合。

2.3  风口中套上翘
2 号高炉风口烧损严重的另一个原因是风口中套上翘。高炉炉料中的碱金属、锌能引起

炭砖强度变差、体积膨胀和塑性膨胀,致使中套发生上翘。由于风口中套上翘,对初始煤气
流的分布产生很大影响。初始煤气流从风口进去后向上走,而不是向下走,导致炉缸不活产
生堆积,特别是炉缸边缘容易产生死角,导致风口烧损。

2.4  风口的磨损
风口前端伸入炉缸内,在喷吹煤粉的摩擦及风口回旋区高速运动物料冲刷作用下造成

磨损。磨损部位一般在风口小套水平中心线平面内的左右两侧。

2012 年 11 月 3 日,10#

风口漏水,休风更换后,观察因磨损后,变薄,漏水。

3  高炉采取的措施
3.1  稳定炉况,活跃炉缸,全风操作
2 号高炉近几年来炉况一直波动较大,稳定性差,2012 年主要生产指标及风口损坏情

况见表

2。如表所示,在高炉炉缸不活,指标走差时,风口损坏的个数也相应的增加。因此

为稳定炉况,保持一个活跃的炉缸,在

2010-2013 年,高炉操作工作者不断地对高炉操