印染废水处理电解气浮工艺试验分
析
摘
要:印染行业废水水量大、污染较大、用合理有效的处理工艺对印染废水进行治理对做好环
境保护工作具有重大的意义。电解气浮-吸附过滤法与传统工艺比较工艺更为简单
,处理效
果更为明显。本文通过对印染废水进行电解气浮-吸附过滤法试验研究,得出可靠的结果与
讨论,具有重要参考价值。
关键词
:印染废水;电解气浮;电解槽;电压;吸附过滤
印染工业作为中国具有优势的传统支柱行业之一,其排污也是巨大的,据不完全统计 ,
我国日排放印染废水量为
3000-4000kt,是各行业中的排污大户之一。若不经处理直接排放,
将会对水体和环境造成严重的污染。传统处理印染废水的常用方法有混凝法、电化学法、化学
氧化法等,但这些方法大都效果明显、成本较高。本文研究的是近几年采用的新工艺电解气
浮-吸附过滤法,试验效果表明该技术前景光明。
1 试验内容
1.1 试验水质
试验所用水样取自印染厂,原废水水质为:pH 值为 2~6;CODcr250~4000mg/l,且变化
较大;色度
250~1000 倍,呈蓝黑色;浊度 320~1200 度。
1.2 试验装置与过程
电解气浮的主体设备为 285mm×93mm×15mm 的长方形有机玻璃槽,内有六块隔板,隔板
高为
110mm,每块隔板相距约 35mm。有机玻璃槽下面安装有 4 对电极,采用稳压直流电源供
电。
吸附过滤的主体设备为 300mm×1000mm 的圆柱形有机玻璃柱,柱的最底层为承托层,由
填充的砾石组成
,高度为 200mm,承托层的上部为吸附过滤材料,高度为 550mm,吸附过滤柱的
最上部为一段储水区
,高度为 250mm。
经混凝处理后的废水先进入第一室进行初步沉降,然后流入第二室,在该室内水从装置
上部进入
,入流方向向下,而该室底部电解产生的微小气泡与絮凝的悬浮物相互粘附后上浮出
水面
,达到分离悬浮物的目的。经过处理后,上面的污泥经收集后排出电解槽,已净化的水从气
浮装置中排出
,排出的水进入吸附过滤装置,水自下而上流经吸附材料,在吸附过滤柱中,水质
得到进一步的净化处理。
2 结果与讨论
2.1 电解气浮影响因素的研究
(1)电压对气浮效果的影响
印染废水经过混凝处理后加入气浮装置,为了简化实验操作,电解槽首先采用一组电极
进行电解气浮。在其它条件不变的情况下
,通过改变电解电压,研究电压对处理效果的影响,进
而寻找较恰当的气浮电压值。结果如表
1 所示。
气泡过多而快,上层污泥不易达到稳定从表 1 可以明显地看出,电压较低时,气泡生成速
度慢而且粒径小
,与絮体相粘附后,其重力增大超过了气泡的浮力,不能继续上浮,致使水中悬
浮物几乎没有去除效果。随着电压的增大
,溶液间的电流相应的增加,电解速度加快,产生气泡
快而且数量多
,气浮效果逐渐变好,气浮时间也相应缩短,但是电压达到一定值后,气泡产生过
快
,使上层污泥不易达到稳定,同时电耗也增大。故电解电压应控制在 8~12V。
(2)气浮装置中阳极材料的改变
电解水气浮的试验中,阳极产生的气体较少,而采用混凝法处理的印染废水达到国家二
级排放标准
,为了能进一步净化废水,提高处理效率,考虑把阳极的石墨电极用铁或铝电极代