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煤矿提升系统优化与应用

    【摘 要】煤矿主、副井提升系统承担着人员、物料、煤炭的提升任务,本文主要通过对郑煤
集团金龙煤业公司副井提升电控系统存在问题进行分析、对主井提升操作工序进行改进、对
提升环节存在问题进行解决,达到提高工作效率和安全系数、减轻劳动强度、改善作业环境
的目的。

 

  【关键字】煤矿;提升系统;优化;应用

 

  一、前言

 

  随着当今煤炭企业的快速发展及机械化程度的不断提高,怎样提高矿井机电装备工作
效率及安全系数是煤矿发展中的重要趋势,郑煤集团金龙煤业公司位于河南省巩义市大峪
沟镇,属于资源整合矿井,于

2007 年投产,设计生产能力 0.45Mt/a,开采方式为立井单水

平开采,其中主井担负着原煤的提升任务、副井担负着人员和物料、矸石的提升任务。

 

  金龙煤业公司主、副井提升均使用

2JK 系列单绳缠绕式提升机,钢丝绳缠绕滚筒为双层,

副井电控系统于

2008 年投入使用焦作华飞电子电器工业有限公司生产的 JTDK-ZN-01S 型

PLC 控制系统,在使用过程中存在电制动在过减速点后参与过少,需要提升机司机通过手
刹配合进行减速的情况,造成每罐提升时间在

130s~150s 内,且提升机闸瓦磨损比较严重。

 
  金龙煤业公司生产原煤为二

1 煤,工作面原煤经过主井底装载硐室,由箕斗提升至地

面,由于主井底没有安装托罐装置,每季度对主井提升机错底绳时,要将两码箕斗棚在井
口,并且由人力将两码钢丝绳全部拉出车房,整个错底绳过程费时费力、工作效率低。

 

  二、现状及问题分析

 

  郑煤集团金龙煤业公司于

2007 年投产后,随着主、副井提升系统的运行,存在以下问

题:

 

  

1、副井提升机型号为 2JK-2.6/11.5E,电控系统型号为 JTDK-ZN-01S,在正常提升过程

中,存在电制动在过减速点后参与过少,需要提升机司机通过手刹配合进行减速的情况,
且自动减速效果不好,不易操作,造成提升时间过长,每罐在

130s~150s 内,造成闸瓦磨

损严重。

 

  

2、主井提升机型号为 2JK-3/15.23,为单绳缠绕式提升机,钢丝绳缠绕滚筒为双层,按

照《煤矿安全规程》第四百二十条规定,每季度要对滚筒底绳错

1/4 圈位置。由于主井底没有

箕斗承接装置,在错底绳过程中,必须将箕斗棚在井口,而且要将钢丝绳(每根

570m)全

部由人力拉出车房并盘好,错绳结束后,还要由人力配合将钢丝绳重新盘上滚筒。整个操作
过程费时费力、效率低。

 

  

3、金龙煤业公司主井提升采用 36NAT6V×37S+NF1770ZZ 光面右同捻钢丝绳,该型号

钢丝绳韧性好,在每次更换新钢丝绳或错绳后,在提升过程中钢丝绳受到箕斗及自身悬垂
重量而有所伸长,导致两码钢丝绳长度不同,为了保证正常装卸载,必须将两码钢丝绳长
度调整一致。以往调绳,必须由井底装载硐室信号工爬上

15 米湿滑的墙梯往返数次观察箕

斗在井底到位情况,以确定需调绳长度,既费时费力,又存在不安全隐患。

 

  

4、金龙煤业公司主井承担着矿井原煤由井下提升至地面的任务,为进风井,正常生产

过程中,由于井底定量斗及地面井架空气炮的使用及箕斗的装卸载,会出现少量扬尘及洒
煤的情况(每班约

2 矿车)。生产期间每班需配 2-3 人清煤,工作量繁重,清煤期间,时常

有煤渣块落下,构成安全隐患,由于主井筒有淋水现象,洒落的煤随水流入水沟,增加了
水仓清挖次数。

 

  三、优化及应用

 

  

1、针对副井提升机电控系统存在问题,机电系统技术人员对副井电控进行优化升级,