background image

  原钢包为单透气砖,由于透气砖质量原因,部分炉次底吹氩不透气或透
气量太低,不能满足精炼强吹氩过程化渣脱硫要求,需要调整。同时吹氩过程
压力流量变化对化渣脱硫去夹杂起着关键作用,需对吹氩过程控制进行规范。

  1.6 精炼造渣工艺

  精炼造渣主要包括合理控制渣量,炉渣氧化性和炉渣碱度 3 个方面,实
际生产中受钢包净空(钢包净空 300mm)限制,实际渣量控制在 500kg 左右
而碱度通过采用高活性小颗粒石灰基本都能保证在 3—4 左右。

  转炉炉渣 FeO 含量一般在 15—20%左右,因此转炉炉渣脱硫能力较差,
为提高 LF 炉脱硫能力,必须将炉渣中氧含量降低,实践证明当炉渣中 FeO 含
量低于 2.5%后,炉渣的脱硫能力逐步提高,特别是当 FeO 含量低于 1%后,
炉渣脱硫能力显著提高。根据其他厂家经验工艺,初期使用铝粒造还原渣,用
铝粒造还原渣造渣较快,脱氧程度较高,但其使用成本高,渣子稀,无泡沫,
渣层薄,加热增 C 现象,不能提高吹氩强度,造成脱硫速度慢。熔渣碱度影响,
需要对精炼造渣工艺改进。

  1.7 精炼过程温度控制

  LF 炉精炼初期采用边化渣边提温,最终达到出站温度的操作工艺,由于
对精炼初期和过程无严格温度控制要求,造成实际钢水前期温度偏低,过程
温度较不稳定,、影响了精炼脱硫效率,需要进行改进。

  1.8 精炼过程时间控制

  正常情况下 LF 精炼随着时间的延长钢水中硫含量不断降低,钢水精炼
40min 以后受渣量和 S 容量影响,脱硫速率大幅降低,同时由于工艺结构上
要求两台 LF 炉供一台连铸机,精炼周期相对固定,即要求精炼周期必须控制
在 40min 以内,否则无法满足铸机正常生产要求,从实际情况看,精炼周期
应控制在 35min 左右,以保证正常的铸机衔接生产。

  1.9 精炼还原气氛控制

  保持精炼过程钢包上面还原气氛有利于减少钢水二次氧化,保持炉渣还
原状态,同时有效减少钢水吸氮现象,保证钢水纯净度。LF 炉采用罩式除尘,
可有效将精练过程烟气排走,但相应造成钢水表面空气流动,炉盖内为氧化
性气氛,不利于钢水质量控制。

  1.10 精炼喂线控制控制

  根据钢种需要精炼后期喂 Ca 线,统计喂 Ca 线 100 炉前后钢水硫含量,
喂线脱硫率为 5%,对脱硫有一定影响,但过分增加 SiCa 量严重增加生产成
本,同时影响钢水成分稳定性,不作为重点改进方面。