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2、利用磨系统大修时间,对 B 线主电机前端输出轴承进行更换,彻底解决该轴承

入夏温度持续上升的隐患。

    3、通过小改小革对 A、B 线包装发散供气管道互通,1#、2#循环水池互通,

结合工

艺,多次对收尘器控制器时间进行调试,减少用气量,通

过优化内部程序,优化控制接线方式,减少了 PLC 模块的

损坏,节省成本并提高了收尘效率。同时加强对空压机的

监控,及时注意现场压力情况,进行有效控制空压机的开

停情况等等这些有效措施,为降低综合电耗作出了贡献。

4、通过加强与区域专业技术人员的沟通,恢复了中控 A、B 线及 B 线主电机工作电

流显示,更换了 A

线主收尘欧姆龙编程器,解决了长期以来该收尘器开机时出现 假信

号 的故障,优化了开机时间,降低了开机用电量。

5、更换了 A 线高压补偿柜部分避雷器,并对公司各高压柜的避雷器进行了检查,

更换 B 线水电阻柜真空断路器,避免 B 线开机时出现过电流导致各高压柜停跳。

6、联系海川公司相关技术人员对公司电气设备开展了电气预防性试验,消除了各

电气设备存在的各种隐患。

7、与大唐科技公司人员积极沟通交流,6 月 27 日-29

日完成了对 1#地磅技改升级工作。

8、利用库满停机时间对 A 线水电阻柜老化电缆全用采用 50*5 的铜排进行了更换,

有效的减少了柜体的发热量,同时在 A 线电力室安装一台轴流风扇有效降低电力室室温,
保障电气设备安全稳定运行。

9、利用库满停机时间对 B 线水电阻柜真空断路器连接方式改造成三角形接法,提

高了该水电阻柜工作稳定性,降低故障率。

10、

配合建安公司及上海纳杰公司电气人员完成对熟料

卸车棚各低压柜、控制柜安装、接线、调试工作并完成对 B

线熟料卸车电气控制系统联锁改造工作,有效的降低该工

序电耗。

12、对日常的检修计划进行编制和实施。

    13、完成全公司接地电阻测试。

  14、利用春节大修,对各高压柜、低压柜、现场控制柜,

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