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高锅炉运行的可靠性显得极为重要 。

( 1)原水处理方式

原水处理方式如图 1所示 。

1

 原水处理系统图

此种方式为最常用的钠离子交换器 。该厂位于

经济发达的浙江北部 ,浙江北部经济发达且大多企
业为印染等高污染 、

高能耗的企业 ,水体污染相对严

重 ,水体中的 COD 含量较高 ,含盐量较高 ,经过检
测 ,发现 COD为 45,电导率为 420μs/ cm。

当采用此种水处理方式时 ,能将硬度很高的水

软化 ,可基本排除锅炉受热面结垢的可能性 ,但是结
盐的可能性大大增加 ,其原因是软化后水体中的含
盐量非但没有减少 ,反而增加了 ,这可从以下反应式
可以看出 :

碳酸盐硬度软化过程 :

Ca (HCO )

2

+N aR

CaR +N aHCO

3

M g (HCO

3

)

2

+N aR

M gR +N aHCO

3

非碳酸盐硬度软化过程 :

CaSO

4

+NaR

CaR +Na

2

SO

4

CaC l

2

+NaR

CaR +NaC l

M gSO

4

+N aR

M gR +Na

2

SO

4

M aC l

2

+N aR

M gR +NaC l

以上各式中的 NaR代表钠型阳离子交换剂 ,从

以上反应式可以分析得出如下特点 :

①Ca

2 +

M g

2 +

离子被阳树脂的 Na

+

所交换并固

定下来后排除 ,因而硬度可以降低或消除 ;

②碳酸盐硬度可以等当量地转变成了重碳酸

钠 ,因此碱度不能降低 ;

③交 换 前 后 的 阴 离 子 ( Cl

-

、SO

4

2 -

、HCO

3

-

SiCO

3

2 -

)总量保持不变 ,只是钙盐 、

镁盐等量地转变

成了不能生成水垢的钠盐 ,而 Na

+

的当量比 Ca

2 +

M g

2 +

的当量大 ,故软化后的含盐量比原水要高 。

上述结论令人信服地说明了在带有过热器的发

电锅炉中 ,如果锅内的汽水分离效果不佳 ,低温过热
器中往往要结盐爆管 ,而不是结垢爆管 。

2

 锅炉厂的设计资料

查阅锅炉厂的设计资料 ,设计总说明上明确要

求锅炉水质应达到 GB 12145《火力发电机组及蒸汽
动力设备水汽质量标准 》

的要求 ,虽然 GB 12145适

用于蒸汽压力大于 3. 82 MPa以上的锅炉 ,而本案例
中的锅炉仅为 2. 5 MPa,但锅炉厂在设计中 ,已经考
虑到了化学补给水较大且发电的工业锅炉的水质要

求了 。仅通过钠离子交换后的水质是不可能达到

GB 12145的要求的 。

3

 改造对策

(1)将原有一备一用的机械过滤器 (

<2000 ×2

台 ) ,改成一台为多介质机械过滤器 ,一台为活性碳
过滤器 ,串联使用 。要求其出水污染指数小于等于

4。钠离子交换器后出水分成二路 ,一路直接至软水

箱 ,一路接精密过滤器 ,精密过滤器后加一套一级反
渗透 RO ,具体水处理方式如图 2。

2

 改造后水处理系统图

(2)为减少投资和停产改造时间 ,在设备配备

上不能大手大脚 ,只是作一些尽可能简单的改造 。
当 RO 进行清洗 、

修理 、

保养时 ,水处理方式即为原

有的一般钠离子交换器 ,以保证锅炉仍能正常运行 ,
满足生产需要 。正常情况下 ,均通过 RO 产水 。为
保证给水 pH值符合 GB 12145要求 ,在 RO 产水后
加一套自动加氨系统 ,保证 pH 值在 8. 8 ~9. 3 之
间 。

4

 运行实践

本方案改造运行至目前已有一年半左右 ,未发

生一例过热器爆管 ,并大大降低了锅炉的排污率 。
锅炉运行热效率有了明显的上升 。虽然未进行测

试 ,但从工厂的统计报表上看平均耗煤量一天要减
少 3 t左右 ,经济效益明显 。因为经 RO 处理的水含
盐量很低 。在线检测的电导率只有 5,而原先的钠
离子交换器的给水含盐量较高 ,排污率也较高 ,热效
率的提高得益于排污率的降低 。

RO 的运行成本主要来自水泵的电能消耗 (在

本方案的水泵功率为 18. 5 kW ,配备德国西门子的
软启动器 ) 、

更换精密过滤的滤芯的成本 。原先再

生树脂的盐不需要了 ,盐水不需要排向大自然了 。
可见 ,搞好锅炉给水处理 ,选用适合的水处理方式 ,
符合国家的节能减排要求 。

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              工  业  锅  炉         2008年第 4期 (总第 110期 )

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