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图 1  高温炉渣物理热能回收示意图

3   应用该技术后经济效益分析
3.1  案例分析

广西某纸业公司有 35t/h 蒸发量 CFB 循环流化床锅炉一台,其锅炉技术参数分别为:

高温炉渣出口初温 A 为 930℃,物理热被回收后温度 B 为 50℃,锅炉运行有效时间 C 为
340 天,锅炉炉渣排放量 D 为 2800kg/h,锅炉热效率 F 为 80﹪(典型),锅炉燃煤 H
为 3200 大卡/吨,3200 大卡燃煤价值 I 为 345 元/吨,高温炉渣的比热为 0.96kJ/kg·
℃,7000 大卡标准燃煤发热值为 2.94×10

7

kJ/t。

3.1.1  节约燃煤成本

年回收热能总量(折算为 7000 大卡标准燃煤)Q=0.96×(A-B)×C×D÷E÷F=

0.96×(930-50)×340×24×2800÷29400000÷80﹪=820.66 吨

折算成该企业所烧 3200 大卡燃煤:
820.66×7000÷3200=1795.19 吨
实际为企业节约燃煤成本:
1795.19×345=619340 元

3.1.2  降低人工成本

该企业未采用该技术前,排渣需 4 人/班,共计 3 班,每名工人工资 660 元/月,采用

该技术后每班仅需 1 人即可,为企业可节约人工成本:

660 元/月×11 月×9 人=65340 元

3.1.3  节约其他资金

原企业用铲车推渣拢渣,装渣约 2h/d,铲车正常工作烧柴油 17l/h,油价 4.10 元/升,

则每年为企业节约燃油成本:

17×2×4.10×340=47396 元

热回收系统

3

DN50

DN50

DN50

DN

50

DN

50

DN20

DN

20

软化水凝结水

至地沟

接疏水母管至除氧器

至地沟

至地沟

压力表

出水门

就地远传

  温度计

进水门

   

流量控制器

出渣口