该工艺在实际运行中运行费用较高 。主要表现在
以下几个方面 :
(1) 物化处理采用两级气浮 , 三次加药 , 虽然气
浮运行效果较好 (一级气浮 COD 的去除率可达 40 %~
60 %) , 但是由于加药量大 , 运转费用很高 。
(2) 在一级气浮后 , 设置沉淀池 , 因污水经初沉 、
气浮后 , 水中 SS 已经很低 , 沉淀池无明显沉淀效果 。
(3) 接触氧化池有效容积太小 , 停留时间不足 ,
容积负荷太高 , 运行效果较差 。
2
改造后的污水处理工艺
2
11 废水水质状况
由于采用石灰法制浆 , 吨纸所需的水量较大 。该
污水处理厂设计水量为 8000 m
3
/ d 。进入污水处理厂的
废水的各项主要指标见表 1 。
表
1
废水水质及
GWPB2
2
1999
排放标准
Tab
1
1
Characteristics of wastewater and GWPB2
2
1999 standard
监测指标
pH
COD (mg/ L)
BOD
5
(mg/ L)
SS(mg/ L)
进水指标
排放要求
8
~
9
6
~
9
3000
400
650
100
1500
100
从上表可以看出 , 该厂产生的混合废水的水质指
标 COD、BOD
5
、SS 均很高 , 处理起来相当困难 ; 按原
有的污水处理工艺不仅费用太高而且也很难达到国家
允许的排放要求 。
2
12 改造后的工艺流程
针对原有污水处理设施在运行中存在的一些缺陷
以及生产中所产生的废水水质情况结合造纸废水排放
标准的要求 , 该厂采用水解 - 气浮 - 接触氧化工艺对
原工艺进行改造 。具体工艺流程见图 2 。
图
2
现有污水处理工艺流程
Fig
1
2
Process of wastewater treatment for now
该工艺流程采用生物处理中间加物化处理的方法 ,
以生物处理为主 , 生化 、物化处理并用 。主要考虑到
以下几个方面 :
(1) 对于该废水悬浮物较高 , 而且含有大量的难
降解有机物 , 影响生物处理 , 采用气浮法对 SS 处理效
果极好 , 优于絮凝沉淀法 ; 特别是在冬季气温低的情
况下更加必要 。
(2) 混合废水在经初沉处理以后 , 由于含有大量
的糖分物质 , 粘性较高 , 悬浮物难以分离 。如进行加
药气浮 , 加药量大 , 费用较高 。而水解后废水的粘性
变小 , 所需的加药量也减小 , 费用较省 。因此 、本工
艺选用的是水解后加药气浮的方式 。
(3) 该造纸厂离村庄有一定距离 , 且地方较空旷 ,
对附近村庄的影响较小 ; 故此污泥处理选择投资费用
较省的干化场 。产生的污泥还可以堆肥还田 , 消除二
次污染 。
废水 在 经 过 纤 维 回 收 后 COD 负 荷 可 以 降 低 约
30 % ; 然后经初沉调节池调节水质和使悬浮物质沉降 ;
由于造纸废水中含有大量的木质素等难降解物质 , 很
难被微生物利用 , 水解酸化可以提高废水的可生化性 ,
并去除部分有机物质 。气浮采用加压溶气系统 , 溶气
水取自气浮池出水 , 气浮池前设有加药反应池 。污泥
可以通过干化堆肥后还田 。
2
13 设计主要参数
该工艺设计总水力停留时间 39
10 小时。水解酸化
池池内设有进水布水管 、出水堰 , 水流方向为上流式 ;
水力停留时间为 14 小时 。好氧采用接触氧化法 , 停留
时间为 16 小时 , 采用鼓风机曝气 , 池底安装散流式曝
气器 。
3
运行情况及经济成本分析
3
11 运行情况
该工艺在开始运行时先对水解酸化池和接触氧化
池进行污泥的接种驯化 。菌种驯化过程中酸化水解池
和接触氧化池都以较小负荷运行 , 每天对水质进行定
期监测 , 观察生物膜的生长情况 ; 水中的 COD 去除率
达到 80 %以上时 , 逐渐增加进水负荷 , 直至达到设计
负荷 。由于造纸废水的可生化性较差 , 废水中营养物
较低 , 所以在菌种的培养驯化过程中需投加一定比例
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0
5
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四川环境
2006
年第
25
卷第
1
期