道纯化工
绿氧系列(绿色、无蒽醌蒸煮助剂)
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滗水器既能防止浮渣排出,也可使处理过的废水
废水通过冷却塔可取得较好的冷却效果,夏季大约可
从滗水器中排出,防止浮渣随废水一起排出是靠弹簧
使水温降低10℃。冷却塔并不需要常年运转,冬季很多
或气动控制的装置来实现的。这次调查中的所有滗水
冷却系统停止使用。
器都是浮动式的。
有1个系统一年四季都在20℃以卜运行,其他系
剩余活性污泥通常在沉降阶段后剃或在滗水过程
统冬天和夏天的平均运行温度分别为28—37℃。有几
巾由sBR池底部排出,目的是保持池中混合液的悬浮
个工厂反映,夏季有时池内温度会慢慢超过400c,这时
固形物(MLSs)浓度或者固形物停留时间(sRT)。污泥
运行会很困难。1个工厂反映,冬天有时运行温度只有
一般靠重力作用从池底排出,或由泵抽出。在被调查的
5屯。幸运的是该厂废水浓度也低,系统仍能够达到出
sBR系统中,部分系统的污泥在脱水前先送至混合污
水要求。
泥贮槽,部分系统的二次污泥与一次污泥混合后先经
2.5
sBR物理特性
脱水前级筛进行浓缩,或直接送去脱水。
2
设计比较
2.1
初沉池
被调查的8个工厂中有5个厂进入SBR系统的部
分或令部废水要经过初沉池。另外,1个工厂用溶气气
浮作为初沉池,另外2个工厂的废水在进入sBR系统
前没有经过初级处理。这2个没有初级处理设施的工
厂中,1个在前级有厌氧处理系统,另一个不仅没有初
沉池,也没有在线平衡池.j幺厂sBR池前的格栅有相当
多的沉积物,而且曝气设备有明显的磨损,还需定期排
空及清洗水池。
2.2
营养物
所有工厂废水都需添加N和P营养物。75%的工
厂使用磷酸作为P营养源,50%使用尿素作为N营养
源,1家用磷酸■铵作为P营养源,1家用商业N复台
肥。使用最多的N营养物是当地产无水化合氨。营养物
通常按BO孤:N:P的比例范围(100:3.7:O.5到100:5:
J.i
J进行添加,以使出水残余磷酸根维持在0.2一
O.5mg/L之间,氨氮维持在O 5~2,5mg/L之间。
2.3平衡池
平衡池可利用其贮存的废水凋节进入sBR池的浓
度及流量。有2个系统有半衡池,1个系统水力停留时
间为3~4h,另一个系统的平衡池由预酸化池和厌氧反
应器组成。总停留时间大约20h。有5个系统配备有事
故池。无平衡池的4个工厂表示,他们更希望有平衡
池,冈为这样可灵活调节进入sBR系统的负荷和较好
地控制nH值的波动。
2.4
运行温度
有5个系统反映废水在生物处理前需进行冷却。
国际造纸2003年第22卷第5期
这里所指的物理特性包括sBR池最大水深、滗水
深度百分数、滗水流最和水力负荷等参数。所调查的
sBR池运行时最大水深为6.0—8.3m,平均6.75m。滗
水深度百分数为15%~29%,平均22%。滗水流培为
29~160m3/min.流鼍超过70
m3/min时池中一般不止
有1个滗水器。sBR池水力负荷为O.5~J.8
m,/
(m3・d),平均1.0
f113/(d・d)。
2.6
SBR周期
sBR系统周期为4~8h,平均5.5h。进水时间占周
期的6%一50%,平均3l%。有几个系统在进水过程中
就开始曝气。反应时间(加人空气的时间)占周期的
27%一62%,平均40%。滗水时间一般为O,5~lh,滗
水前大约有30min的沉降时间。8个系统中有5个设有
闲置期。
2.7
SBR工艺生物学
sBR工艺在生物学方面的设计体现在MI.ss浓度、
有机物负荷和食物与微生物的比率(F:M)。由于制浆造
纸废水的特性,F:M可近似当成BODs:MLSs。在所调查
的sBR系统中,MLss浓度为2100一6000mg/L,平均
3800mg/L;系统有机物负荷为O.36—0
91 kg
BO腿/
(m3-d),平均O.50k如O队/(m1・d);系统进水BOD,
浓度平均为550“g/L,最高进水浓度为1000mg/L;F:
M最低为o.09 kgBoD5/kg MLss,最高为o.24
kg—
BODs/kg MLsS,平均O.14 kgBODs/蛔MLsS。由于F:
M在sBR系统的不同阶段变化很大,因此谈到sBR系
统的时候,可认为F:M毫无意义。调查碾示,sBR系统
运行时F:M都接近延时曝气法(F:M值为0.05到
O.15
kgBOD5/kg
MLsS)。
2.8
消泡剂
消泡剂能控制曝气池表面产生的泡沫。很多工厂
反映sBR系统在调试时有起泡现象。有几个j.厂的泡
0
万方数据