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(3)输入谐波电流总失真小于 3%;
(4)采用可靠性高、技术成熟的标准器件 IGBT;
(5)能减少输出谐波分量并有效降低 dv/dt 噪音和转矩脉动的效果

4 案例分析
如:大连 XX 纸厂的生产线,其纸生产工艺的后干燥、压光机、卷纸机原采用直流调速和
滑差电机调速。现采用采用安邦信 G9 变频器改造进行多电机分部传动控制。
造纸机械的基本组成部分按照纸张形成的顺序分为网部、压榨、前干燥、后压榨、后干燥、压
光机、卷纸机等。其工艺为流浆箱输出的纸浆在网部脱水成型,在压榨部进行压缩使纸层
均匀,经过前干燥进行干燥,接着进入后压榨进行施胶,再进入后干燥器烘干处理,然
后利用压光机使纸张平滑,最后通过卷纸机形成母纸卷。

4.1 

 

改造方案

采用安邦信 G9 系列变频器

4.2 功能介绍:
(l  

) 统调功能

采用主-从式结构,其速度可以通过统调电位器给定。将一台 G9 变频器作为主驱动输出,
从驱动均采用 G9 系列产品,多台从驱动可以共用一台主驱动。
(2)l 微调功能
主驱动的运行频率通过统调电位器模拟口输出,作为从驱动变频器的初始同步转速,其
偏差可以通过从驱动的微调电位器来修正。
(3)由于变频器具有较前强的过载能力和低频额定转矩,保证了速度不随负载的变化而
变化。同时,克服低速时速度不稳定的缺陷。
4.3 系统优点
(1)本系统采用先进的变频控制技术,使电机软启动,减轻机械冲击和降低部分噪音,
延长机械设备的使用寿命,减少机械维修费用。
(2  

) 运行、操作、维护简便,提高产品的质量和产量。

(3  

) 由于变频器在往下调速的同时也将电压一起下调,而电磁滑差调速其电机的输出

电压是不变的,两者对比,变频调速节约了大量的能源。
4.4 节电效果分析
大连 XX 纸厂是大型造纸厂家,其中我公司改造的 1760 白板纸机有 5 个传动点,都是用
电磁调速,各个传动速度断断续续很不稳定,生产中经常断纸,采用我公司设计的变频
同步控制系统改造后取得很好的节能效果。

 改造前生产

1 吨纸用 242.5 度。,

 变频改造后生产

1 吨纸用 127 度电(6 个月平均数)。

 每吨节约为

242.5-157=85.5 度。

 节电率达到:(

l

85.5÷242.5)×100%=35.2%。

也就是说,该造纸机进行改造后,每月可为该厂节约 42750 度电,按每度电 0.7 元计算,
每月就可节约 29925 元。每年就可节约 35.9 万元。且操作从 45 米/分一直调到 75 米/分仍相

 

当稳定,同步效果极好,提高了纸的产量,增加了企业的效益。