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因此

,

- SH

的亚铁络合剂要比亚铁氨羧络合剂具有优势

,

目前

研究较多的是

Fe (

) (CyS)

2

溶液 。

NO

Fe (

) ( CyS)

2

溶液吸

收后形成二亚硝酰化合物

,

半胱氨酸被氧化成胱氨酸 。络合的

NO

CyS

-

SO

2 -
3

还原

,

胱氨酸也快速地被

SO

2 -
3

还原成半胱氨

,

再生的半胱氨酸又可吸收

NO ,

使脱硫脱硝反应循环进行 。在

Fe (

)

的催化下

, SO

2 -
3

能快速与

O

2

反应

,

降低了

O

2

浓度

,

从而减

少了

Fe (

)

和半胱氨酸的氧化

,

使吸收液维持较高的活性

[ 7 ]

。钟

秦等

[ 8 ]

利用

Fe (

) ( CyS)

2

溶液同时脱硫脱硝

,

在温度为

55

,

pH = 9

的条件下

,

可同时达到

94

1

4%

的脱硫率和

82

1

3%

的脱硝率 。

用于烟气脱硫脱硝的胱氨酸可通过浓盐酸水解毛发获得

,

达到以

废治废的目的 。

Long

[ 9 ]

利用六氨合钴络合剂同时脱硫脱硝

, Co (NH

3

)

2 +
6

离子既可以络合

NO

又可以活化

O

2

,

由此实现

NO

的络合和氧化

同时进行

,

可 达 到

100%

的 脱 硫 率 和

95%

的 脱 硝 率 。周 春 琼

[ 10 ]

利用乙二胺合钴和尿素为吸收液同时去除

NO

SO

2

,

一定条件下

,

其去除率几乎达到

100%

采用以上几种金属络合剂脱硫脱硝的实验室研究

,

虽然取得

了一些成绩

,

但仍存在以下问题

:

①对于亚铁螯合剂

,

其吸收液还

不能实现循环利用

,

还没有找到经济有效的再生方法

,

这是阻碍

该法应用的根本原因 。②对于含

- SH

的亚铁络合剂

,

最大难题也

是吸收液的再生和副产物的处理问题

,

选择合适的配体比较复

,

脱硝机理的研究比较困难

,

且不同配体的络合剂再生方法各

不相同 。 ③对于钴络合剂

,

虽然络合能力较强

,

但都处于实验室研

究阶段

,

还存在理论研究不成熟 、

运行条件不确定等问题

[ 11 ]

1

12 NaC lO

2

氧化法

早在上世纪

70

年代国外就已经进行

N aClO

2

溶液吸收

NO

x

的研究

,

这些研究主要描述了高浓度

N aClO

2

N aOH

溶液中

NO

NO

2

/ SO

2

的吸收效率 。

1978

, Sada

[ 12 ]

在一个平板式气液界面的搅拌釜中进行

了一系列

N aClO

2

溶液脱硫 、

脱硝及同时脱硫脱硝的实验研究

,

采用的模拟烟气中

NO

SO

2

的浓度分别为

0

1

15vo l%

15vol%

1

1

1vol%

9

1

6vol%

。发现

NO

的反应速率位于快速反应区

,

并且当气相中

NO

浓度超过

0

1

5vo l%

, NO

为二级反应

,

当液相

ClO

-

2

浓度大于

0

1

8kmo l/m

3

,

为一级反应 。

Chan

[ 13 ]

利用填充柱在室温和接近

1

个大气压的条件下

,

进行

NO

x

SO

2

的吸收实验 。分别用水和溶液洗涤模拟烟气

,

烟气

中的

NO

x

SO

2

浓度分别为

150

1640ppm

500

3000ppm

。实

验表明水脱除

NO

的效率可以达到

14%

以上

, NaClO

2

溶液在其浓

度变化较大的范围内脱除效率可以达到

80%

Tsung - W en Chien

[ 14 ]

等人在喷淋塔中以

N aClO

2

/N aOH

液为吸收液脱除

SO

2

NO ,

得出

SO

2

NO

的去除率分别为

89

1

4%

100%

36

1

6%

71

1

9%

华北电力大学赵毅等

[ 15 ]

利用喷射鼓泡法吸收烟气中的

NO

SO

2

,

所 用 吸 收 液 为

0

1

001

0

1

100mo l/L

NaClO

2

溶 液 和

0

1

001

0

1

005 mol/L

添加剂

,

吸收液的

pH = 3

11,

添加剂为次

氯酸钙 、

碳酸氢钠 、

双氧水 、

磷酸氢二钠或氢氧化钙中的一种或

其组合 。

SO

2

NO

的去除率分别为

99%

以上和

90%

以上

,

收剂利用率达到

97%

以上 。

N aClO

2

溶液在脱硫脱硝一体化方面有突出的优越性

,

如脱

除效率高

,

无结垢等

,

依然是目前研究的热点

,

建议今后加强对

N aClO

2

溶液脱硫脱硝机理的研究

,

进一步掌握活化分子对

SO

2

NO

的氧化吸收规律 。

1

13 湿法同时脱硫脱硝的应用进展

从目前的研究成果来看

,

烟气同时脱硫脱硝工艺大多处于

研究和工业示范阶段 。对

FGD

设备进行改造以满足控制

NO

x

要求的联合脱除工艺由于能在同一套系统内同时实现脱硫与脱

,

具有设备简单 、

占地面积小 、

基建投资少 、

运行管理方便 、

产成本低等优点

,

是近年来开发的热点 。美国

D ravo

石灰公司于

1991

年在迈阿密的

Fo rt

电站进行了

1

1

5MW

规模的小试

,

检验在

湿法脱硫系统中通过在脱硫液中加入金属螯合剂脱除

NO

x

的可

能性

,

结果表明系统脱硝率可达

60%

。贝纳特尔公司则是在湿

法系统中加入磷的氧化物

,

NO

x

氧化成

NO

2

,

并形成复杂的

S - N

化合物而达到脱硝的目的

,

目前已进行了小试 。美国阿贡

国家实验室

(ANL )

20MW

燃烧高硫煤锅炉上进行了喷雾干燥

法联合脱硫脱硝的示范试验

,

通过在石灰水溶液中加入一定量

N aOH ,

并调节工艺运行温度达到脱硝的目的

,

结果表明脱硝

率可达到

50% ,

而脱硫率略有下降

[ 16 ]

2

 干法同时脱硫脱硝技术

2

11 SNRB工艺

SNRB

工艺是把所有的

SO

2

NO

x

和颗粒的处理都集中在一

个设备内

,

即一个高温的集尘室中 。其原理是在省煤器后喷入

钙基吸收剂脱除

SO

2

,

在气体进布袋除尘器前喷入

NH

3

,

在布袋

除尘器的滤袋中悬浮选择性催化还原催化剂以去除

NO

x

[ 17 ]

。该

工艺由于将三种污染物的清除集中在一个设备里

,

从而减少了

占地面积

,

并且在脱氮之前已除去

SO

2

和颗粒物

,

因而减少了催

化剂层的堵塞 、

磨损和中毒 。其缺点是需要采用特制的耐高温

陶瓷纤维编织的过滤袋

,

因而增加了成本

,

距离大规模工业应用

还有一定的差距 。目前

,

该工艺应用还不多

,

美国

O hio Edison

s

R

1

E

1

Burger

电厂建立了一座

5MW

规模的试验装置

,

示范运行 。

2

12 SNO X工艺

SNOX

工艺是丹麦

Haldo r Top soe A / S

公司开发的一种联合

脱硫脱硝技术

,

它利用两种催化剂将

SCR

SO

2

的催化反应结

合起来达到同时脱硫脱硝的目的 。主要包括

SO

2

催化氧化为

SO

3

,

然后在冷凝塔中制成硫酸

; NO

x

NH

3

环境中催化还原为

N2

H2O

SNOX

工艺运行维护费用低 、

可靠性高

,

但是能耗

大 、

投资费用高

,

而且浓硫酸作为危险品储运困难 。

SNOX

工艺

无论是用于电站锅炉还是工业锅炉

,

只有在更严格的排放标准

出台以及附近有硫酸副产品市场时才能表现出其优点

,

实现大

规模的工业应用

[ 18 ]

目前

, SNOX

工艺已经得到了较多的应用 。早在

1991

,

工艺首 次 应 用 于 丹 麦 的

N EFO ( ELSAM ) 305MW

燃 煤 含 硫 量

0

1

5%

3

1

0%

的机组 。

1996

年该工艺在

N iles

电厂

2

号机组进

行了烟气净化示范工程

, SO

2

NO

x

去除率分别达到

95%

90%

[ 19 ]

1999

,

意大利西西里岛吉拉炼油厂的

30MW

燃烧石

油焦的发电机组也应用了

SNOX

工艺

,

处理规模达到

10

6

m

3

/ h

2

13 活性炭法

活性炭是一种空隙结构丰富 、

比表面积大 、

吸附性能好的吸

附材料

,

19

世纪起就广泛用于空气清洁剂和废水处理剂 。活

性炭表面含有多种官能团

,

既是优良的吸收剂

,

又是催化剂与催

4

3

广州化工

2010年 38卷第 1期