发电设备( 2010 No. 1)
燃烧石油焦的
CFB
锅炉脱硫特性的试验研究
1
2硅胶
;2
2
NaO H ;3
2流量计
;4
2电解槽
;5
2管式电炉
;6
2计算机
;
7
2智能测硫仪
;8
2数据采集器
图
1
试验设备系统图
1 . 2 试验原理
试验时 ,将 50 mg 的样品均匀地平铺在瓷舟
上 ,通过自动送样机构送入炉内 。试样先在低温
段进行预热 45 s ,而后被送入高温段完成整个燃
烧过程 。燃烧产生的 SO
2
和少量 SO
3
随烟气进
人电解池内 ,与水化合生成亚硫酸和少量硫酸 ,
破坏了电解液中碘
2碘化钾电对的电位平衡 ,仪器
立即以电解生成的碘来氧化滴定亚硫酸 。
阳极 :
2 I
-
- 2e →I
2
(1)
阴极 :
2 H
+
+ 2e →H
2
(2)
I
2
+ H
2
SO
3
+ H
2
O →2 I
-
+ H
2
SO
4
+ 2 H
+
(3)
仪器测量碘电解所耗电量 ,由法拉第电解定
律计算出试样中的硫含量 。通过智能测硫仪检
测出烟气中硫的含量 。由法拉第电解定律计算
出样品燃烧析出的硫量
S
1
,
结合空白煤样析出硫
分
S
0
,
可以计算脱硫率η
S
[ 7 ]
。
η
S
=
S
0
-
S
1
S
0
×100 %
(4)
本试验所用的 2 种石油焦是镇海炼化电厂
和南京金陵电厂的石油焦 ,其成分见表 1 。而 4
种石灰石则是镇海炼化电厂石灰石 、
济宁运河电
厂石灰石 、
金山石化电厂石灰石和燕山石化电厂
石灰石 ,其成分见表 2 。
表 1 石油焦成分
项目
镇海炼化电厂
南京金陵电厂
C/ %
87 . 30
87 . 21
H/ %
3. 36
3. 90
N/ %
1. 10
1. 10
S/ %
3. 90
3. 77
O/ %
0. 03
0. 57
M/ %
1. 21
0. 71
A/ %
3. 10
2. 74
V/ %
16 . 22
10 . 52
FC/ %
85 . 47
86 . 03
表 2 石灰石主要化学成分
石灰石化学成分 镇海炼化 金山石化 燕山石化 济宁运河电厂
CaO/ %
53. 48
53 . 24
51 . 08
48 . 65
MgO/ %
0 . 33
0. 27
1 . 39
3. 99
2
试验工况
试验工况包括改变燃烧温度 、
改变钙硫摩尔
比以及改变石灰石粒度等 ,见表 3 。
表 3 试验工况
试验项目
试验工况
温度
燃烧温度从
830
~
950
℃
,
每隔
20 K
做一个工况
钙硫比
( Ca/ S)
1
、
1. 5
、
2
、
2 . 5
、
3
石灰石粒度
/
μ
m
< 55
、
55
~
100
、
100
~
300
、
300
~
500
、
500
~
1 000
3
试验结果
3. 1 钙硫比对脱硫效果的影响
选取镇海炼化石油焦和 4 种石灰石 ,取石油
焦的颗粒度在 100 μm 左右 ,石灰石的粒度在 55
~100μm ,温度
t
= 870 ℃,Ca/ S = 1 、
1. 5 、
2 、
2. 5 、
3 。试验结果见图 2 。
图
2
Ca/ S
对脱硫效率的影响
从图 2 可以看出 ,随着 Ca/ S 的增加 ,4 种石
灰石脱硫率都升高 。在 Ca/ S 小于 2 时 ,随着 Ca/
S 增加 ,脱硫率增加较为明显 ;在 Ca/ S 大于 2 时 ,
随着 Ca/ S 的增加 ,脱硫率的增加较为缓慢 ,甚至
脱硫率不再增加 。在实际的锅炉运行中 ,Ca/ S 过
高 ,不但不能使脱硫率增加 ,而且还会影响锅炉
的燃烧效率 。在实际的 CFB 锅炉运行中 , Ca/ S
一般为 1. 5~2. 5 。
3. 2 石灰石粒度对脱硫效率的影响
选取镇海炼化石油焦和镇海炼化石灰石 ,并
选取石灰石粒径分别为1 000~2 000 μm 、
500~
1 000 μm 、
300 ~ 500 μm 、
100 ~ 300 μm 和 55 ~
100 μm ,取 Ca/ S = 1 、
1. 5 、
2 、
2. 5 和 3 ,控制炉温
t
・
8
7
・
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