燃料与化工
Fuel&Chemical
Processes
Jan.20lO
V01.41 No.1
品的质量。
2.3蒸发浓缩
.
蒸发浓缩是最关键的操作步骤。脱色后的液体
进入蒸发釜后,在负压状态下加热至84℃。溶液
被蒸发浓缩,控制温度不要升得太快。并要经常补
料。温度升得太快会造成放料堵塞,产量低。如果
蒸发釜出现跑料现象,关闭真空泵的进口阀和蒸汽
阀,打开泄压阀,使吸进真空管的原料回到蒸发釜
内。当浓缩到一定程度时要及时放料.如浓缩过
度,则在结晶过程中加入无氯水进行调节。总之要
保证产品质量,就要掌握好蒸发时间,掌握好蒸发
釜内的脱色液和离心后的母液配比。
2.4结晶和离心
将蒸发好的浓缩液放入结晶釜。通过循环水来
控制釜内的温度。一般控制在55℃。根据化验结
果加水控制结晶过程.缓慢降低温度,观察釜内颜
色和泡沫达到要求后放人离心机进行离心。
要控制放人离心机的液体量,不然晶体和滤液
难以分开。要对离心机进行保温,得到的硫氰酸铵
滤液要立即送到保温釜内.经过二次过滤离心。过
滤后立即送入硫氰酸铵结晶釜内结晶.在结晶前要
做相应的化验。硫氰酸铵结晶温度控制在55℃以
下。缓慢降温结晶。要防止溶液在56~60℃生成结
晶体,此时结晶会造成结晶体细小、结晶不完全、
产量降低、质量差、含水大。
3效益分析
以每天处理30t脱硫废液进行测算,每天能生
产硫氰酸铵2t左右,硫代硫酸铵1.8t左右,每天
的产值13 000元左右。扣除运行成本,每天净利
润在5
000元左右。每年处理的污染物达到
5
500t,提取精盐1 500t左右。在处理脱硫废液,
保证脱硫效率的同时。为企业赢得了一定的经济效
益,实现了社会效益和经济效益的统一。
4运行效果
脱硫废液处理装置投产后。在脱硫过程中生成
的副盐由废液处理装置来平衡,脱硫效率达到设计
要求,盐的浓度控制在2509/L以下。脱硫废液处
理后形成的清液为带氨味的透明无色液体.重新回
到脱硫系统中。
甘李军编辑
(上接第48页)
凝冷却器。除去水分后,经真空泵将酸性气体送至
克劳斯炉装置生产硫磺。
再生塔再生的热源来自克劳斯炉装置所产的低
压蒸汽和外部蒸汽管网,正常条件下,克劳斯装置
所产的低压蒸汽全部用于蒸汽再沸器。其余的热量
由外部蒸汽管网提供。再生后的贫液经贫富液换热
及贫液冷却器冷却后。由顶部进入吸收塔循环使
用。脱硫废液送至剩余氨水槽中。工艺流程见图l。
采取的主要环保措施是将放空液、漏液收集于
地下放空槽,返回脱硫系统,不外排;脱硫废液送
至剩余氨水槽,不外排。
3
结论
真空碳酸钾法脱硫工艺先进,操作稳定,生产
洗荤后煤气
脱硫塔
碱洗后NaOH溶液
煤气去焦炉及其他用户
图1工艺流程图
环保,产品质量好。特别是脱硫废液少,处理简
单,无二次污染,符合国家节能减排的政策。
甘李军编辑
万方数据