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燃料与化工

Fuel&Chemical

Processes

Jan.20lO

V01.41 No.1

品的质量。

2.3蒸发浓缩

蒸发浓缩是最关键的操作步骤。脱色后的液体

进入蒸发釜后,在负压状态下加热至84℃。溶液

被蒸发浓缩,控制温度不要升得太快。并要经常补

料。温度升得太快会造成放料堵塞,产量低。如果

蒸发釜出现跑料现象,关闭真空泵的进口阀和蒸汽

阀,打开泄压阀,使吸进真空管的原料回到蒸发釜

内。当浓缩到一定程度时要及时放料.如浓缩过

度,则在结晶过程中加入无氯水进行调节。总之要

保证产品质量,就要掌握好蒸发时间,掌握好蒸发

釜内的脱色液和离心后的母液配比。

2.4结晶和离心

将蒸发好的浓缩液放入结晶釜。通过循环水来

控制釜内的温度。一般控制在55℃。根据化验结

果加水控制结晶过程.缓慢降低温度,观察釜内颜

色和泡沫达到要求后放人离心机进行离心。

要控制放人离心机的液体量,不然晶体和滤液

难以分开。要对离心机进行保温,得到的硫氰酸铵

滤液要立即送到保温釜内.经过二次过滤离心。过

滤后立即送入硫氰酸铵结晶釜内结晶.在结晶前要

做相应的化验。硫氰酸铵结晶温度控制在55℃以

下。缓慢降温结晶。要防止溶液在56~60℃生成结

晶体,此时结晶会造成结晶体细小、结晶不完全、

产量降低、质量差、含水大。

3效益分析

以每天处理30t脱硫废液进行测算,每天能生

产硫氰酸铵2t左右,硫代硫酸铵1.8t左右,每天

的产值13 000元左右。扣除运行成本,每天净利

润在5

000元左右。每年处理的污染物达到

500t,提取精盐1 500t左右。在处理脱硫废液,

保证脱硫效率的同时。为企业赢得了一定的经济效

益,实现了社会效益和经济效益的统一。

4运行效果

脱硫废液处理装置投产后。在脱硫过程中生成

的副盐由废液处理装置来平衡,脱硫效率达到设计

要求,盐的浓度控制在2509/L以下。脱硫废液处

理后形成的清液为带氨味的透明无色液体.重新回

到脱硫系统中。

甘李军编辑

(上接第48页)

凝冷却器。除去水分后,经真空泵将酸性气体送至

克劳斯炉装置生产硫磺。

再生塔再生的热源来自克劳斯炉装置所产的低

压蒸汽和外部蒸汽管网,正常条件下,克劳斯装置

所产的低压蒸汽全部用于蒸汽再沸器。其余的热量

由外部蒸汽管网提供。再生后的贫液经贫富液换热

及贫液冷却器冷却后。由顶部进入吸收塔循环使

用。脱硫废液送至剩余氨水槽中。工艺流程见图l。

采取的主要环保措施是将放空液、漏液收集于

地下放空槽,返回脱硫系统,不外排;脱硫废液送

至剩余氨水槽,不外排。

结论

真空碳酸钾法脱硫工艺先进,操作稳定,生产

洗荤后煤气

脱硫塔

碱洗后NaOH溶液

煤气去焦炉及其他用户

图1工艺流程图

环保,产品质量好。特别是脱硫废液少,处理简

单,无二次污染,符合国家节能减排的政策。

甘李军编辑

 

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