M =
1
1- (1- n ) - n (1- m )
经整理为:
M =
1
n・m
(8)
从 (8) 式可以明显地看出, 钢铁料消耗就
等于冶炼收得率与连铸收得率乘积的倒数,
因而, 提高冶炼工序收得率和连铸工序收得
率是降低炼钢钢铁料消耗的关键。
3 炼钢提高冶炼工序收得率 (n ) 的认识与
实践
3
11 重钢炼钢厂组成 Y 的主要因素:
(1) 铁水元素氧化:
C 4. 20%~ 0. 10%
S i
0. 64%~ 0. 00%
M n
0. 46%~ 0. 174%
P
0. 20%~ 0. 015%
S
0. 031%~ 0. 020%
F e
94. 30%~ 92. 77%
以上共氧化元素 6
1752%。
(2) 渣中带走铁珠引起的金属损失约为:
0
190%。
( 3 ) 烟 尘 中 带 走 的 金 属 损 失 约 为
1
100%。
( 4) 转炉冶炼时的喷溅带走的金属损失
为 0
180%。
以上四个工艺因素共造成冶炼工序直接
金 属 吹 损 为 9
1452% , 亦即钢水产出率为
90
1548%。
(5) 在现实生产中, 还存在一些非吹损因
素, 亦造成金属损失。 这些因素主要有: 在转
炉吹炼过程中的各种穿漏钢事故; 转炉出钢
温度偏低, 成分超标或出钢回磷等, 使连铸拒
浇, 引起钢水回炉造成金属损失。
通常情况下, 铁水成分一定, C、Si、M n、
P、S 的氧化量就基本确定, 铁元素的氧化主
要与渣量、出钢温度、装入制度、供氧制度有
关。在实际生产中, 烟尘带走的金属损失量很
难得到控制。因而提高冶炼收得率, 主要就是
控制冶炼过程中的 Fe 元素的氧化量; 减少
钢渣中铁珠损失量; 减少冶炼过程中的喷溅
带来的金属损失; 减少转炉穿漏钢事故; 减少
出钢后的金属损失, 如低温回炉、成分超标、
回磷回炉。
3
12 提高冶炼工序收得率 (n) 的主要
实践
( 1) 以防止钢水过氧化为核心, 降低 Fe
元素的氧化量
由于受铁钢平衡的影响, 重钢炼钢铁水
供不应求, 为多炼钢, 重钢提出了 950 公斤铁
水炼一吨钢的工艺要求。 根据物料平衡与热
平衡的计算, 重钢七厂转炉在热平衡下的铁
水消耗为 1005~ 1015kg
gÙt。950kg 铁水炼一
吨钢, 物理热加正常化学热不及平衡, 势必增
加 Fe 元素氧化, 以增加化学热来实现热平
衡, 这时钢水将过氧化, 这是我们不愿看到
的。为防止这种工艺情况的出现, 我们采取如
下工艺措施:
起用 100 吨铁水罐, 理顺铁水供应工艺,
提高铁水到厂温度; 优化混铁炉热工工艺, 完
善保温措施, 为转炉提供温度尽可能高的炼
钢铁水; 采用红包出钢工艺, 以降低出钢温
度; 采用二次燃烧氧枪, 提高炉气利用效率;
复吹工艺; 采用熟白云石代替生白云石。
(2) 以控制转炉钢渣量为重点, 降低渣中
铁损失
炼钢炉渣中的铁珠含量一般为一定数,
约为 6
17% , 很难通过工艺技术措施来降低,
因而降低炼钢渣中的铁珠损失的唯一途径是
降低炼钢渣量, 主要措施有:
改进石灰质量, 提高石灰活性度, 降低石
灰 S 含量; 采用铁水罐扒渣工艺, 在铁水兑入
混铁炉之前, 扒除铁水罐中铁渣, 一方面降低
铁水带渣量; 二方面减少铁水酸性渣对混铁
炉的侵蚀; 拟采用铁水脱硫工艺, 降低入炉铁
水硫含量; 采用铁水罐扣渣工艺, 降低铁水带
渣量。
(3) 降低冶炼过程中的喷溅
在转炉吹炼过程中, 由于 C—O 发生剧
烈的化学反应, 产生大量的CO 和CO
2
气体,
引起炉内剧烈沸腾, 从而引起喷溅。工艺上很
・
6
6
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2000
年第
5
期