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分析认为,故障原因有两点,一是机械反向间隙较大;二是 X 轴电机工作异常。利用
FANUC 系统的参数功能,对电机进行调试。首先对存在的间隙进行了补偿;调整伺服增益

参数及 N 脉冲抑制功能参数,X

 

轴电机的抖动消除,机床加工精度恢复正常。

  4.

 

机床位置环异常或控制逻辑不妥

  一台 TH61140 镗铣床加工中心,数控系统为 FANUC 18i,全闭环控制方式。加工过程

中 , 发 现 该 机 床 Y 轴 精 度 异 常 , 精 度 误 差 最 小 在 0.006mm 左 右 , 最 大 误 差 可 达 到
1.400mm。检查中,机床已经按照要求设置了 G54 工件坐标系。在 MDI 方式下,以 G54 坐标

系运行一段程序即 G90 G54 Y80 F100;M30 ”

; ,待机床运行结束后显示器上显示的机械

坐标值为 -1046.605”,记录下该值。然后在手动方式下,将机床 Y 轴点动到其他任意位置,

再次在 MDI

方式下执行上面的语句,待机床停止后,发现此时机床机械坐标数显值为 -

1046.992”,同第一次执行后的数显示值相比相差了 0.387mm。按照同样的方法,将 Y 轴点

动到不同的位置,反复执行该语句,数显的示值不定。用百分表对 Y 轴进行检测,发现机

械位置实际误差同数显显示出的误差基本一致,从而认为故障原因为 Y 轴重复定位误差过

大。对 Y 轴的反向间隙及定位精度进行仔细检查,重新作补偿,均无效果。因此怀疑光栅尺

及系统参数等有问题,但为什么产生如此大的误差,却未出现相应的报警信息呢?进一步

 

检查发现,该轴为垂直方向的轴,当 Y

 

轴松开时,主轴箱向下掉,造成了超差。

  对机床的 PLC 逻辑控制程序做了修改,即在 Y 轴松开时,先把 Y 轴使能加载,再把
Y 轴松开;而在夹紧时,先把轴夹紧后,再把 Y 轴使能去掉。调整后机床故障得以解决。