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1.故障现象:刀架不到位或过位
  根据刀架工作情况,可用以下方法去调整。
  (1)调节液压流量 由于刀架转动采用液压马达驱动,因此液压不稳定和流量的变化
是导致刀架不到位的一个很重要因素。一般刀架如转过头,可将流量阀适当调小;如转不
到位,可适当调大。但如果有时转过头,有时又转不到位,就不是光靠流量的调整所能解
决,需要看压力值是否稳定。必要时,应清洗液压泵和滤网。另外还应配合时间调整。
  (2)调节延迟时间量(时间常数) 在刀架的转动中,设有两个可调的时间常数,即正
转和反转时分别压合计数开关,当转到所选刀号后,经适当延时,刀架落下,复位。这两
个时间常数可通过键盘调整设定。
  当刀架在一个方向转过头而另一个方向又不到位,这时,不能只靠流量调节,还要
调节时间常数,因为正、反转时流量都是相同的。例如,假设正转转过头,反转转不到位
时,那么可将正转时的延时时间调小,反转延时时间调大,并可再适当调整流量大小。
  (3)调节星轮及计数开关 一般来说,经过上述两个方面的多次调整,刀架不到位的
情况可基本解决。如果还不能调整好,那么可从调节星轮及计数开关的位置着手,看是否
有改进。
  (4)由于电源不正常而引起换刀不正常 曾经碰到一刀架换刀不到位,且时好时坏的
故障,无论怎样从上述几个方面调整,都不能解决问题。后经多次仔细观察,发现在卡盘
松开或夹紧时换刀,刀架肯定不到位,而卡盘不动作时换刀,则很顺利,由此怀疑是否
为电源有问题。因为刀架要通过众多电磁阀的吸放来完成一系列抬起、旋转、落下的动作,
如果电源容量不足,使电磁阀不能充分吸合,则流量不足,从而使刀架动作较慢而不到
位。后检查+24V 的整流电源,果然,其中一只二极管烧坏,使全波整流成为半波整流,
从而电源容量大为下降。一旦卡盘动作时,电磁阀会被分走部分电流而未能充分动作,更
换一新的二极管,故障即排除。
  2.故障现象:刀架转动不停
  这表明机床没有选到所需的刀号。一般有以下两类原因。
  (1)星轮或计数开关松动
  星轮没有随刀架的转动而转动,因而未能压合计数开关,或者计数开关松动和安装
位置不好,使星轮压合不到。重新紧固星轮和计数开关即可。
  (2)两个计数开关的计数值不一致
  为保证刀架的准确换刀,该机床设有两个计数开关,分别独立地计数,必须使两个
计数开关的计数值都和所选刀号一致,刀架才会落下,从而使选错刀号的可能性大大减
小。但在实际使用中,却未能很好地达到这一设计目的。往往由于某个原因,使得两个计
数开关的计数值不一致,从而使刀架转动不停。这时,可将两个计数器并联起来,实际上
作为一个来使用,实践证明,这样可使故障率大大下降,而且也未曾碰到过选错刀号的
情况。
  三、主轴故障
  该机床主轴采用传统的双速电机加机械变速箱进行调速,其刹车也是电磁离合器加
摩擦片的结构。因此,主轴的一般故障和普通设备的检修思路是一样的。所不同的是主轴
上装有编码器,用来检测主轴转速。
  1.故障现象:车削工件表面呈弧形
  我们从两个轴的伺服装置到主轴系统都作了检查,均未发现有故障,最后偶然发现
主轴编码器的信号电缆连线有磨损并和机床外壳短路,将其包裹绝缘后,故障即排除。经
分析认为是由于编码器输出了不正常的转速检测信号,从而影响了刀具的直线进给运动。