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机构;主轴箱升降机构换装滚珠丝杠。将原直流主轴
电动机驱动系统改为西门子交流数字主轴驱动系统,
各进给运动轴加装光栅尺和旋转位置编码器。从而实
现机床的数控化、全闭环控制。并具有自动和手动两
种工作方式,使其达到目前同类机床的先进水平。
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大型落地镗铣床的数控化设计及改造项目
磨削加工立柱横向移动用床身( 长度 !$ %)、前立
柱各导轨面,加工修复立柱滑板;床身镶装高精度斜齿
条。
主轴箱按交流数字主轴驱动系统要求,设计改造
主轴变速机构。
立柱横向移动机构更换为可调预紧力的双小斜齿
轮进给箱和高精度斜齿条传动机构,用交流伺服电动
机驱动。立 柱 横 向 运 动 床 身 上 加 装 德 国“ &’()’*+
&,(*”光栅尺,
实现立柱横向进给运动的全闭环控制。
主轴箱垂直运动机构采用交流伺服电动机驱动,
经机械减速装置和换装的滚珠丝杠螺母副,带动主轴
箱沿前立柱导轨完成垂直运动。前立柱垂直运动方向
上加装光栅尺,实现主轴箱垂直进给运动的全闭环控
制。
镗杆轴纵向移动机构采用交流伺服电动机驱动,
经机械减速装置和换装的滚珠丝杠螺母副,带动镗杆
轴完成纵向移动。在镗杆轴直线运动方向上加装光栅
尺,实现镗杆轴纵向移动的全闭环控制。
滑枕纵向移动机构采用交流伺服电动机驱动,经
机械减速装置和换装的滚珠丝杠螺母副,带动滑枕完
成纵向移动。同时,在滑枕纵向直线运动方向上加装
光栅尺,实现滑枕纵向移动的全闭环控制。
工作台旋转采用交流伺服电动机驱动,在旋转工
作台主轴末端加装旋转位置编码器,实现高精度分度
定位的全闭环控制。
工作台纵向移动采用交流伺服电动机驱动,
- 轴
更换滚珠丝杠两端支撑轴承,加装光栅尺,实现 - 轴
的全数控化、全闭环控制。
各运动导轨副的润滑采用自动集中润滑站,实现
定时、定量、定点自动润滑。
按数控机床标准更换各直线进给轴拖链并加装导
轨防护罩及限位保护开关。
选用西门子 ./") 数控系统或发格 ."0" 1*1 数
控系统,也可根据需要选用国内外知名厂家的数控系
统和相同厂家的交流伺服电动机、伺服驱动系 统 和
231 等。需要具有:插补功能、补偿功能、数据传输功
能、极坐标功能、循环功能、诊断报警功能、21 诊断报
警功能、三维图形显示模拟功能、手工和自动编程加工
程序和多种参数的存储及调用等功能。系统功能为 4
个伺服轴,具有 / 轴联动的功能。
电控柜内配备电柜空调及照明功能。
将落地镗铣床改进为两种工作方式:自动工作和
脱离 *1 时作为普通数显镗床使用。
重新设计制造一个悬挂式集中按钮站,对机床进
行统一控制。该按钮站将全部的进给运动和主传动的
控制功能都集中在一起操作。按钮站上设有完整的
1*1 键盘,
操作面板为中文界面,显示屏为平面液晶
彩色显示器。
配置多键和手摇脉冲发生器的手持操作单元。
液压系统根据主轴变速和进给运动定位夹紧的机
床动作要求重新设计制造。
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数控改造型落地镗铣床与普通型和数控型
落地镗铣床主要性能参数对比
以 546$" 数控改造型与 546$" 普通型和 5746$"
数控型落地镗铣床为例,三者在镗杆直径、各运动部件
的移动行程范围、镗孔直径范围和铣削平面范围等方
面的参数基本一致。但对数控改造涉及的主轴转速范
围、扭矩特性和各进给运动部分进给速度范围、运动定
位精度、加工精度、自动化程度和加工效率等方面的参
数加以对比后,证明数控改造后的落地镗铣床相对于
普通型落地镗铣床的性能参数实现了技术飞跃,其功
能和主要性能参数均与全新数控型落地镗铣床的性能
参数基本一致。同时又保留了普通数显镗铣床的功
能,使机床集数控型和普通数显落地镗铣床的工作特
点于一身。然而,其成本与全新的数控落地镗铣床产
品相比,得到大幅度降低。
普通落地镗铣床在加工大型箱体的各种复杂孔系
时,需用人工反复测量找正,效率低、精度差,难以适应
大型箱体的各种复杂孔系尺寸多变的要求。而数控落
地镗铣床的加工由数控程序控制伺服进给轴完成运动
定位或插补运动,通过与主轴的联动,带动可转位刀头
完成平面坐标系内任意曲线的加工;在加工大型箱体
的各种复杂孔系时,不需人工反复测量找正,只要操作
者给数控系统输入程序和各孔的相对位置坐标尺寸,
配好刀具并运行程序即可。加工效率高、精度高、质量
稳定。在适应大型箱体的各种复杂孔系尺寸多变和平
面曲线轮廓的变化加工时,只要改变加工程序即可适
应。
数控化改造后的落地镗床适用于材质为钢件、铸
铁及有色金属等工件的粗、精加工。既能完成对尺寸