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PLC控制在起毛剪毛机中的应用

王丹丹,乔大伟

(山东丝绸纺织职业学院。山东淄博255300)

摘要:文章以意大利Lafe超绒生产流水线设备的改造为对象,阐述了起毛剪毛机电气控制设计中存在的几个主要问题。

通过对设备的PLC改造解决这些问题,代替了以前的陈旧单片机控制系统,便于操作,能够提高工作者的工作效率,从而

达到提高生产效率,改善产品质量的目的。

关键词:纺织机械;起毛剪毛机;PLC控制

中图分类号:TM571

文献标识码:A

文章编号:1009—2374(2009)20---0047-02

一、概述

起毛剪毛机被广泛地应用于粗纺呢织物、拉舍尔经编毛

毯、特里科经编拉绒织物(如经编短绒)、纬编毛圈拉绒织物(如

摇粒绒、卫生衣织物)等的起毛。

起毛加工是一种织物后整理工序,就是将织物表面纤维露

出来以增加织物的厚度,通过柔软化使其手感得到改善并增强

保温性能。梭织物和针织物均可以起毛,起毛程度从仅为柔软

织物以改变风格的轻起毛到覆盖整个织物组织如地毯那样的

重起毛。起毛直接影响到织物的风格和质量,通过起毛可增强

织物的外观和手感、提高织物的保暖性和实用性,由于起毛出

现的问题一般都很难修复,因此起毛工序成为众多生产厂家质

量控制的重要环节。

起毛剪毛机一般分为两类即织物刺果起毛剪毛机和钢丝

针辊起毛剪毛机。最初的刺果起毛剪毛机是根据自然界中刺果

上的刺x,-J织物表面的撕扯作用而发明的。最初的起毛剪毛机是

由单个滚筒(锡林)构成,滚筒(锡林)整个表面上植有刺果,后

来又发展成为两个滚筒(锡林),分别在绒毛的正反方向上同时

运动。不久,包有针布的罗拉滚筒(锡林)起毛剪毛机。即钢丝起

毛剪毛机问世。

二、起毛剪毛机的工作原理

起毛是由于运行中的针辊针尖与织物产生相对速度差而

形成的。其过程为当针辊的针尖插入织物面与织物产生相对运

动时,由于弹性的关系。钢针产生了相应的位移,针尖边滚动边

移动,由织物内部移向织物的表面(位移的同时,还产生扒松纤

维的作用)。当针尖离开织物的瞬间,原来被纤维勒住的针尖,

迅猛地弹回,把织物纱线内的纤维挑出而起毛。所以起毛作用

的实质是利用强制性机械作用力,对织物纱线中的纤维结构进

行破坏。

顺、逆针辊都可以用来起毛,究竟是处于哪种工作状态,取

决于织物、针尖之间的速度差。

三、起毛剪毛机的总体设计方案

起毛剪毛机动力系统较为复杂,有多个电机。包括锡林电

机、顺针辊电机、逆针辊电机、进布辊电机、出布辊电机、扩幅辊

电机和叠布架电机。每个电机各有—个变频器控制它们的电流

频率。控制系统由于受单片机控制,在部分核心芯片损坏后的

维修费用昂贵,维修周期长。受到地域和经费的限制。

通过PLC编制出逻辑控制程序和触摸屏上的人机界面进

行操作,从而实现自动和手动操作;开放式的人机界面,可以方

便工人们的日常生产;出现故障后通过报警提示,直观的PLC

程序和设定PLC程序的故障点,可以快速的查找到故障,从而

可以顺利解决生产中遇到的技术问题;通过改进.PLC程序和添

加人机界面的新的参数。可以扩展设备的功能;通过对工艺流

程的研究和工艺参数的进一步完善,可以改善加工的生产工艺

流程,实现节能与节省生产成本的目的。

整个系统在硬件上采用电机数控结构,利用伺服电机,编

码器等组成的计算机控制系统来协调驱动各部件间的同步要

求,可以省去复杂的油浴润滑的机械传动系统,将传动机构简

化到最低限度,并大幅度消除机械原因引起的故障停车,明显

设计。并配合高速数字伺服软件,可保证电动机即使在小于

1恤m转动时也显得平滑而无爬行。

在烟草机械行业,大多数先进的设备几乎完全用交流伺服

电机取代直流电机,如意大利的GD包装机拉线供给控制电机,

由原先的直流电机发展成交流伺服电机进行控制,不仅控制精

度提高,维护工作量大大降低,使用寿命大大增加。德国HAUNI

公司的M5卷烟机,大量使用伺服电机取代机械传动。每个传送

鼓轮均由一个伺服电机进行驱动,各个电机间通过同步伺服驱

动系统进行同步运行。该同步驱动系统与各伺服电机组成电子

齿轮,取代机械齿轮和皮带传动,不仅解决机械齿轮磨损造成

设备精度下降及噪音大的缺陷,同时通过系统总线进行参数设

置,可实现各传送鼓轮的电子对位,给维修与保养提供了极大

的便利。种种迹象表明,伺服电机驱动在高速烟草机械上的应

用已进入加速增长期。

参考文献

【1】寇宝泉,程树康.交流伺服电机及其控制技术【l叼.机械工

业出版社.2008.

【2】郭庆鼎,孙宜标,王丽梅.现代永磁电动机交流伺服系统

IM].中国电力出版社。2007.

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