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感应电压较低时,KQ 不能可靠导通,造成主机起动转矩不对称,使机组产生强烈振动。这正是前述的主要

事故征象之一。

  因此,无论电机质量如何优异,在如此恶劣的条件下电机频繁起动,给电机造成的损伤是可想而知的。
电机的寿命因此大打折扣。

2、投励环节设计不合理,经常造成启动失败,重复启动次数大大增加。

投励环节原设计为:按同步电动机转子滑差顺极性无接点投励环节工作,如图 4 所示。

  由于控制插件采用的是模拟元件,元件老化和温度漂移以及抗干扰能力弱,造成转子感应电压检测不准
确。主要是由于检测感应信号的稳压管 12WY 和三极管 3BG 性能不稳定,还有对电容器 5C 的充放电时间不

确定;在同步机进入亚同步时,该投励触发时却没有发出信号,往往造成同步机启动失败。这是模拟励磁装

置的通病,结果是造成同步机重复启动,从而带来对电机的损害。

3、励磁装置无可靠的失步保护装置,使电机运行不可靠。

  同步电动机原投励装置采用反时限继电器 兼作失步保护 ,其原理接线如图五;而电机 过负荷 与电

机 失步 是完全不同的两个概念,通过对电机失步时的示波照相分析其暂态过程,现场试验及实拍电机失
步的暂态波形证明:用过负荷继电器兼作失步保护,当电机失步时,不能动作,有的虽能动作,但动作延时

加长,实际上起不到保护作用。如图 5 所示的过流继电器原理。

同步电机的失步事故主要分为失励失步和带励失步两类。

  3.1、失励失步是由于励磁系统的原因,使同步电动机的励磁绕组失去直流励磁。由于球磨机的同步

电机过载力矩很大,导致同步电动机失去静态稳定,滑出同步。电机发生失励失步时,负载基本不变,定子
电流增大 1.5~3 倍,电机声音异常,而 GL 型继电器主要用于起动时的电流保护,其整定值为 6~7 倍的额

定值,所以 GL 型继电器拒动或动作时间过长。在此情况下失励失步一般不易被值班人员及时发现,待发现

电机冒烟时,电机已失步了相当长时间,并已造成电机绕组或励磁装置的损坏。应当指出的是电机的失励失

步,大多不当场损坏电机,出现电机冒烟后,停机常规检查,往往又查不出毛病,电机还能再投入运行。

  由于失步运行,在阻尼绕组中就流过超过额定电流数倍至数十倍的电流,尤其是负载较重时,由于转差
较大,所以流过阻尼绕组电流就更大。阻尼绕组的温升和热容量,一般是按短时工作制考虑的,由于长期流

过大电流,必定会导致阻尼绕组温度过高,造成开焊、笼条断裂,甚至于阻尼绕组完全烧毁。正是在这种状
况下,使得电机的寿命大为缩短。需要指出的是,电机失励失步时还会在转子回路中产生高电压,造成励磁

装置主回路元件损坏,引起灭磁电阻发热,严重时甚至造成整台励磁装置烧坏。

  3.2、带励失步,是由于负载突增(如球磨机胀肚),电机在运行中短时间严重欠励磁;或电机起动

过程中励磁系统过早投励等原因引起的。

  电机在带励失步时,励磁系统虽仍有直流励磁,但励磁电流及定子电流(包络线)强烈脉动,电机亦遭
受强烈脉振,有时甚至产生电气共振和机械共振。带励失步与失励失步对电机造成的危害其性质是一样的。

严重时甚至出现断轴事故。由于电机和主机是同轴运行,电机的强烈脉振,同样会波及到主机损伤,如紧固
螺丝断裂等。

四、励磁系统改进对策

  我公司球磨机用同步电机损坏频繁的主要原因如上述三条,其对策主要为:

  1、主电路:采用无续流二极管的新型三相桥式半控整流电路(图 6 所示),线路简洁、可靠,通过设

计合理选配灭磁电阻 RF,分级整定 KQ 的开通电压,当电机在异步驱动状态时,使 KQ 在较低电压下便开通,

电动机具有良好的异步驱动特性,有效地消除了原励磁屏在电机异步暂态过程中所存在的脉振,满足带载起

动及再整步的要求;而当电机在同步运行状态时,KQ 在过电压情况下才开通,既起到保护元器件的作用,

又使电机在正常同步运行时,KQ 不会误导通。

  2

、投励环节改进:电机在起动及再整步过程中,按照 准角强励磁整步 的原则设计。就物理概念而言,

系指电机转速进入临界滑差(即原来所谓的 亚同步 ),按照电机投励瞬间在转子回路中产生的磁场与定
子绕组产生的磁场互相吸引力最大(即定子磁场的 N 极与投励后转子绕组产生的 S 极相吸,定子磁场的 S 极

与投励后转子绕组产生的 N 极相吸)。在准角时投入强励,使吸力进一步加大,这样电机进入同步便轻松、