background image

状,造成供给热风管道的热风风量和风温不稳定,严重影响热风烧结的热工制度和效果。为此,在环冷机上安装平料器,
同时改进环冷机密封方式,合理调整环冷机机速,尽可能使环冷机上烧结矿分布均匀和透气性良好,确保热风温度和
风量连续、均匀、稳定。
  (2)加强环冷机和烧结机机速的匹配,烧结机机速调整必须与环冷机机速调整同步。
  (3)加强看火操作,合理控制烧结终点温度,严格控制机尾红火层厚度在 100~150mm 之间,杜绝烧不透和过烧
现象,稳定烧结矿热焓,防止环冷机上烧结矿过热和过冷,造成热风温度的波动。
3.2 将热风烧结的预热段改造为保温段
  投产初期,在点火器之前设计有预热段。由于预热段风温过高,料面水分蒸发过快,失去大部分水的烧结料传热能
力差,烧结过程高温带加厚,料层阻力加大,垂直烧结速度明显下降,造成烧结矿含有较多的生料。2003 年 6 月,利用
检修机会,取消预热段,并将点火器向机头方向移动 3m,原预热段放在热风烧结热风罩后面作为保温段。改造后机速
加快,产量增加。
3.3 改造布料系统
  投产初期,由于布料系统问题较多,摆式漏斗易粘料,混合料沿台车纵横向分布不均,导致台车宽度方向布料呈

严重的 W”形,致使热风烧结的热量在烧结料层横向和高度方向分布严重不均匀,烧结矿夹生料多,返矿量达 35%~
42%,烧结矿强度差,成品率低。利用检修机会,将摆式漏斗改为倒圆锥状,内侧粘贴铸石衬板,粘料现象彻底消除;
在漏斗进料口安装迎料板,角度可调,改变物料落点;在十辊布料器上方安装活动导料板,控制下料量,确保下料均
匀;在台车料面安装平料器和压料装置,增加配重。通过布料系统的改造,烧结过程氧分压状况得以改善,热风烧结的
热量沿料层高度和横向、纵向的分布更加均匀,机尾断面整齐,红火层分布均匀。
3.4 改善料层透气性
  由于热风烧结的废气温度较高,显著提高表层烧结料料温和烧结温度,燃烧带变厚,烧结料层阻力加大,有效风
量明显降低,垂直烧结速度势必降低。因此,在厚料层烧结基础上采用热风烧结工艺技术,必须采取技术措施改善料层
透气性,热风烧结的作用才能有效发挥。为此,采取了以下措施:
  (1)优化原料结构,合理搭配矿种,增加品位高、粒度组成合理、烧结性能优良的矿粉比例,提高烧结料层的原始
和热态透气性。
  (2)改造一次、二次圆筒混合机倾角和转速,优化加水方式,延长物料滚动成球时间,提高圆筒混合机的造球效
果。
  (3)采用生石灰强化烧结,配加生石灰既能提高料温,又显著改善制粒效果和混合料的粒度组成,显著提高料层
透气性。
  (4)强化水、碳平衡,降低过湿层、燃烧层厚度,提高烧结过程热态透气性。
  (5)由于没有热返矿预热混合料,料温较低,过湿层较厚。因此,在料仓内加设两排蒸汽管网向混合料喷射蒸汽,
适当控制料仓料位,埋住蒸汽,使蒸汽热量传给混合料,提高烧结料温。
3.5 优化操作工艺参数
  采用热风烧结工艺技术后,烧结行为发生变化,必定引起料层中气体动力学和燃烧动力学发生变化,相应的工艺
操作参数必须修改。具体参数修改如下:
  (1)适当降低点火温度。热风烧结实施后,烧结料层热量分布趋于均匀,解决了烧结料层上部热量先天不足的问
题,故烧结点火温度必须降低,否则表层矿将出现过熔和结壳,恶化料层透气性。根据生产实际,点火温度降为 900~
1000℃,可降低煤气消耗约 0.98m3/t,即 0.0164GJ/t。
  (2)调整配碳量。热风烧结的物理热可代替部分固体燃料的燃烧热,固体燃料用量可适当下调,但固体燃料降低
幅度必须与热风增加的物理热水平匹配,如果降低过多,热风带入的物理热不足以弥补固体燃料降低部分的热量,将
会降低烧结矿产质量。结合烧结生产具体情况,燃料湿配比可降低 0.4%~0.5%,相应固体燃耗可降低 1.118kg/t。
  (3)降低烧结矿 FeO 含量。由于热风烧结固体燃料下降,烧结过程氧位得到提高,氧化气氛增强,会促进低价铁
氧化物的再氧化,使烧结矿 FeO 含量降低。在目前 3#105m2 烧结机 800mm 厚料层烧结条件下,结合现在的工艺技术情
况,3#机烧结矿中的 FeO 含量应控制在 7.5%~8.5%之间。
  (4)降低总管废气温度控制目标值。大烟道总管废气温度既是烧结过程中的被控目标又是控制目标。由于热风烧结