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使用压缩空气吹扫的办法恢复底吹气量。可采用通入煤气的办法来检验。
10、昆钢 20t

转炉的经验:在碱度 2.5 时,(Fe2O3+MnO2 ≥

) 7%时,炉

渣 处 于 脱 磷 状 态 ; ( Fe2O3+MnO2

9% 时 , 脱 磷 率 较 高 ;

(Fe2O3+MnO2 ≥

) 12%时,随着氧化性的增加,炉渣脱磷增加量很小。炉

渣氧化性(Fe2O3+MnO2)>10%

时,碱度 2.5 时,脱磷率已接近最大值;

碱度 3.0 时,随着碱度的增加,脱磷率提高不大。即要想达到高的脱磷率碱
度 R=2.5-3.2,∑FeO=10-22%.

高碱度时,转炉终渣 FeO 与碱度存在明显的

正相关性,过高的终渣碱度必然导致 FeO 过高。
11、武钢一炼钢:一、前期炉渣的控制(1)吹炼前期,熔池温度低,石灰熔
化速度慢,成渣困难,是前期去磷的限制性环节之一,采取提高石灰熔化速
度的措施是必要的 1)保证石灰较小的粒度和可靠的活性度 2)适当减少废钢
比 3)加大开吹时的供氧流量,并压低枪位,加大熔池搅拌强度 4)配加足够
的 FeO,提高石灰熔化速度。(2)合适的炉渣碱度和氧化性,碱度在 2.5 左
右即可,(FeO)过高,会导致炉渣中(CaO)活度显著降低,反而会降低
熔池的去磷能力,(FeO)在 12-18%为宜。前期温度和倒渣的时机控制:吹
炼前期温度控制在 1300-1400℃,吹炼时间控制在 350s 左右。为了控制前期
升温过快,Si 氧化期过后应提高枪位,同时降低供氧流量,以便延长脱磷期
保证去磷效果。此时倒渣能使熔池磷降至 0.02%以内。高拉碳工艺终点熔池碳
含量高,终渣(FeO)较低,终点温度低,炉渣流动性差。
12、重钢 80 吨转炉:开炉初期,快速形成渣-金属蘑菇头要点:1)保证终渣
MgO 含量为 9-12%,过高则导致渣层致密,透气性差;2)控制炉底上涨不能
太快、太厚,要缓慢上涨,以保证底吹供气能穿透渣层;3)挂渣时提高底吹
供气强度,避免在供气元件端部形成致密的覆盖渣层。炉底偏厚采取的措施:
适当降低枪位,缩短溅渣时间,溅后余渣及时倒掉;安排低碳钢和高温出钢;
上涨非常严重时加少量硅铁采用低枪位小流量吹氧吹扫炉底。
13、淮钢80转炉:脱磷的核心是在较低的温度下造出流动性良好的高碱度
氧化渣,采用双渣操作时,将吹炼初期温度低、FeO 含量、SiO2 高和磷含量高
的初期渣倒出.单渣操作时,吹炼初期控制较高枪位,保证较高的 FeO 含量
(18-25%),以促进磷的氧化和石灰的熔化,尽快形成流动性良好的高氧化
性和高碱度渣;吹炼中期逐渐降低枪位,促进碳氧反应,控制合适温度,确
保炉渣不返干;后期适当提高枪位,补充一定石灰,以保证炉渣碱度和进一
步的脱磷,终渣碱度控制在 2.8-3.5。转炉操作的核心是依靠枪位和氧气流量
的调整,控制熔池脱碳速度和炉渣氧化程度,并通过加入辅料控制造渣工艺,
去除磷、硫等杂质。
14、炼钢过程存在 C、P 的选择性氧化,即当炉渣碱度相同时,只有将 C 脱至
较低时,才能满足渣-钢脱磷平衡对于熔池氧势的要求,也就是说,当不采用
脱磷预处理或换渣操作时,冶炼低碳钢时最容易实现冶炼低磷钢。前期最大倒
渣率如果低,剩余的脱磷渣被保留至脱碳期,渣中 P2O5 影响了脱碳终点钢
水平衡磷含量。
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、南钢 终点 C=0.03%-0.06%,炉渣(T.Fe)>20%时,溅渣仅在镁碳砖

粘上薄薄一层,倒炉时容易剥落,由于溅渣层熔点低,在下一炉钢冶炼时,
很快就会熔化,不耐侵蚀。W(T.Fe)增加 1%,炉渣熔点下降 15-20℃,而
炉渣碱度增加 1%,或者(MgO)增加 1%,炉渣熔点仅增高 1-2℃。将轻烧
镁粉和脱氧剂按一定比例制成改渣剂,能显著提高溅渣效果。