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  ①沉砂池

  沉砂池设计停留时间为 15 min。在沉砂池中部设置格栅,主要是去除一些大的杂物。在池的前段开

始加酸,通过搅拌机搅动使酸碱充分反应。沉砂池内不设曝气管,格栅人工清渣。

  ②调节池

  在调节池的入口处设置 pH 监测仪。在工程设计时,特别增加了调节池的调节时间,废水在调节池

的停留时间为 8 h。调节池内设置穿孔曝气管曝气,曝气的主要用途是脱硫和使酸碱反应更充分,以保

证进入水解酸化池废水的 pH 值在 7~10 之间。废水在进入水解酸化池之前主要通过降温装置使温度降

到 40 ℃以下,以保证微生物的正常代谢。

  ③水解酸化池

设计的水解酸化池与一般的水解酸化池有不同之处:a.水解酸化池中挂填料,使污泥附着在填料上形成

膜,从而增大污水与污泥的接触面积,达到增加泥水接触时间的目的;b.模仿 UASB 工艺,采用虹吸脉

冲布水的方法,使布水均匀;c.控制每次脉冲的时间在 5~7min,通过脉冲布水,可以造成剧烈搅动,

激起池底的沉积污泥,又一次加强泥水之间的接触;d.根据实际经验确定污水在池中的停留时间,而不

是单纯采用一般的容积负荷来设计池容。

  ④接触氧化池

  设计的接触氧化池有以下特点:a.采用组合填料。b.采用微孔曝气器布气,提高氧的利用效率。工艺

采用的气水比为 25 1

∶ ,设置 4 台 SSR 型鼓风机,平时 2 用 2 备,特殊情况下 3 用 1 备,空气流量为

40m

3

/min。在运行过程中,控制水中溶解氧在 2~4mg/L。c.在接触氧化池末段设置中间沉淀池,目的

是沉淀一部分污泥和脱落的膜,并回流至水解池,使最终进入斜管沉淀池中的泥量有所减少,继而减少

沉淀池中药剂的用量。同时,回流到水解酸化池的污泥由于有比较长的停留时间,大部分能够得到消化

[2]。d.设计水力停留时间为 8 h。

  ⑤斜管沉淀池

  斜管沉淀池设计为两个并联使用,反应区与沉淀区设计在一起。表面负荷为 1.5m

3

/(m

2

·h),水力停

留时间为 2.25 h。废水在进入沉淀池之前已加药,所加药剂为 PAC 和 PHP,它能去除相当一部分的

CODCr 和色度。特殊情况下,色度如不能达标,则投加漂白水脱色。

3 行过程与结果

  2000 年 6 月 15 日开始调试,按照设计处理水量的 20%左右投加污泥于水解酸化池与接触氧化池

中。调试运行阶段,由于废水可生化性差,一般采用投加营养料提高 BOD 与 COD 的比值来提高废水的