2.2 改造的主要内容及设备选型
改造的主要内容包括在各车间排放口加中和剂,保证进入污水处理厂的废水 pH 值
≮6.0。将难生物降解物质聚乙烯醇粉末[一般聚合度 2 000 左右,其分子量约(8~10)×10
4
u]进行部分分离回收。增建 1 200 m
3
事故排放池一座。改合建式表面曝气池为 Carrousel 式
氧化沟,设计容积为 10 500 m
3
(L=87.5 m,D=5.5 m×6 道,H=3.7 m),废水总停留时间保证
20 h 以上,为低负荷设计。为保证污泥回流,增建§20 m 辐流式二沉池两座,其水力表面
负荷约 0.8 m
3
/(m
2.
h)。最后为尽可能降低出水 COD
Cr
含量,将原废弃水塘改作氧化塘,其
停留时间约 24 h。
设备选型采用直径为 2.85 m 的变频调速式倒伞型表面曝气机 5 台,潜水低速推进器
4 台,半桥式吸泥机 2 台,无堵塞污泥回流泵 3 台以及可调式出水堰门等,同时为进一步
提高出水水质,在氧化塘内安装了直径 800 mm 的高速表面曝气机 4 台。
3 运行结果及分析
氧化沟的实际运行参数见表 1。
表 1 氧化沟的实际运行参数
名称
进水
流量
(m
3
/h)
水力停
留时间
(h)
有效
水深
(m)
运行
水温
( )
℃
流速
(m/s)
溶解氧
(mg/L)
污泥
浓度
(mg/L)
污泥
回流比
(%)
参数值 400
26
3.7
>16 中:0.4
底:0.2
1.0~
3.5
2 000
80
注 ① 曝气机叶轮浸入水下深度一般为 100 mm;
② 溶解氧的测定点分别在氧化沟中段及进水口前 5 m、水
下 1 m 处。
污水处理厂运行情况见表 2
。
表 2 污水处理厂运行情况
项
目
总进
水
(mg/L
)
氧化沟
进
水
(mg/L)
二沉池
出
水
(mg/L)
去除
率
(%)
氧化塘
出
水
(mg/L)
总去
除
率(%)
CO
D
Cr
686
432
87
80
42
94
SS 74
35
15
80
注 表中数据为 1999 年 10 月份的运行数据平
均值;
BOD
5
未检测;pH 值总进水为 5.8,氧化塘出水
为 7.8。
从表 2 数据可以看出,运行效果良好,出水各项指标远低于设计值,氧化沟对
COD
Cr
的去除率达 80%,若进水量和进水水质达到设计数值,其去除率可能会更高,而
原有合建式表面曝气池其 COD
Cr
去除率仅 50%左右。尽管维尼纶行业废水的 BOD
5
/COD
Cr
值约 0.35~0.45,但氧化沟属低负荷设计,因其容积负荷较低,水力停留时间和污泥龄长,