保持不变, 增压风机入口压力 9Pa
升至 2696Pa
,增压风机静叶开度由 95%
开至 100%。
用变频方式启动增压风机运行正常,原烟气烟道压 力最大增至 3569Pa,增压风机入口压
力增至 3121 Pa
,检查原烟 道正常无破损。
(2)
当机组负荷在 150MW
时,手动停运增压风机,炉膛负 压在 1 分钟内,由-29Pa 升
至 210Pa
,原烟气烟道压力在 50
秒内 内由 491Pa
升至 3379Pa
,净烟道压力 884Pa 基本
保持不变,增 压风机入口压力 19Pa
升至 2982Pa
,增压风机静叶开度由 86%
开 至
100%
,用变频方式启动增压风机运行正常,原烟气烟道压力 最大增至 3802Pa,增压风
机入口压力增至 3387 Pa
,检查原烟道 增压风机入口膨胀节破损约 1m。
2、试验结论:
(1)
机组负荷在 115MW
和
150MW
时增压风机跳闸,原烟气 烟道压力分别为 3138Pa 和
3379Pa
,两种工况下,烟道压力增加 了 241 Pa;在变频启动增压风机后,原烟气烟道压力
最高值分 别为 3569Pa
和
3802Pa
,烟道压力增加了 233 Pa
。虽因增压风机 入口膨胀节破裂,
机组负荷在 200MW
时增压风机跳闸试验未做, 但依据 115MW
和
150MW 负荷下的试验
数据, 初步推算机组负荷在 200MW 时若增压风机发生故障停运,原烟气烟道压力可增
至 4000Pa
左右,若此时将负荷降至 150MW
以下可安全启动增压风 机,不会造成设备及
烟道损坏。
(2)
运行中当发生增压风机故障时, 可维持机组负荷在 150MW 以下运行。此时不会
影响到机组、脱硫设施和烟风道的安全,当 故障处理完后,恢复增压风机运行。
三、封堵旁路挡板方案:
1、将增压风机入口烟道膨胀节更换为承压±7000Pa
左右的 膨胀节。
2
、针对在增压风机故障跳闸后重新启动运行,原烟气烟道 压力比增压风机故障跳闸
后的压力升高约 500Pa
的试验结论, 修 改规程,确保一旦发生增压风机故障跳闸,在重
新启动运行前将 原烟气烟道压力调整到 3200Pa 以下。
3、改接浆液循环泵电源:
目前,5
台浆液循环泵电源均取至对应的脱硫 6kV
各供电段 母线,各段母线之间通
过分段开关连接,分段开关设 有备用电 源自投装 , 为避免因某段电源故障导致吸收
?
?
塔浆液循环泵全部 停运,造成机组停运,将 2
号脱硫装
? A、D
浆液循环泵电源保 留在
脱硫 6kVII
段,将 C
浆液循环泵改接至脱硫 6kVI
段,将 B
、 E 浆液循环泵改接至脱硫
6kVIII 段;
将 1
号脱硫装
? A、E
浆液 循环泵电源保留在脱硫 6kVI
段,将 B、C 浆液循环
泵改接至脱硫 6kVII
段,将 D
浆液循环泵改接至脱硫 6kVIII 段;
将 3
号脱硫 装
? C、A 浆
液循环泵电源保留在脱硫 6kVIII
段,将 E
浆液循环 泵改接至脱硫 6kVII
段, B
、浆液循
环泵改接至脱硫 6kVI 段;
将 D
为减少 6kV
电缆,考虑在脱硫 6kV 开关室增加电缆转接
箱,不全 部重新敷设 6kV 电缆。
4、增加原烟气烟道防爆装 :
?
为确保脱硫系统增压风机故障跳闸后原烟气烟道安全, 在原 烟气烟道上增加防爆门,
防爆门按尺寸 800mm×800mm
设计,防 爆门压力按±4500Pa
。同时在原烟气烟道上安装 3
台压力变送 器,变送器量程按±5000Pa
设计,将压力信号送至脱硫 DCS
系 统。
5、检查恢复吸收塔入口事故喷淋减温装 :
?