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气湿含量大,露点达 50℃以上,烟气含尘浓度不高,一般小于每标准立方米 10 克,且粉
尘颗粒较粗,一般粒径大于 50 微米,占 50%以上,很适合采用电收尘器,所以该厂安装
SHWB 型电收尘器,投入运行后,收尘效率较高,但由于工况条件不稳定,特别是电场
结露,两极腐蚀严重,极板腐蚀不到两年几乎全部腐蚀掉,更换一次日常费用很高,最
终被拆除而改用沉降室。随后济南、韶关等水泥厂也采用过这种卧式电收尘器,其最终命
运与青岛厂相似。
  极板腐蚀的原因,一般都认为是由于立窑燃煤中含有硫分,燃烧时产生二氧化硫,
遇水生成硫酸而带来的酸腐蚀。实际上燃煤中的硫分大部分被熟料所吸收,只有少量的硫
生成二氧化硫,而立窑烟气中仅一小部分转化为三氧化硫,转化率为 0.5%~3.0%。因为
二氧化硫转化为三氧化硫主要受燃烧温度和烟气中含氧量的影响。由此可以认为立窑电收
尘器产生腐蚀的原因不是硫酸而是水腐蚀。后来立窑燃烧添加矿化剂萤石(CaF)后,由
于萤石燃烧会生成氟化氢,因此会加剧电收尘器的腐蚀。
  不论是水还是氢氟酸产生的腐蚀都应采用防护措施,否则腐蚀就成为立窑采用电除
尘器的拦路虎。在 80 年代,兰州油漆研究所试图研制出一种能涂在极板上既防腐又导电
的油漆,在实验室已取得一定成效,但在琉璃河水泥厂进行工业试验未获成功。 80 年代
末合肥水泥工业研究院在研制的低阻波纹极板上涂导电涂层,但极板受热后不久便出现
卷曲、脱落。90 年代初天津水泥工业设计院研制的立窑电除尘器,极板材料采用 08AL,
用在北京燕山水泥厂,未取得明显效果,因为 08AL 钢板并不具备防腐蚀的性能。鉴于天
津水泥厂在烘干机电除尘器上采用铝合金极板,多年未见腐蚀现象,天津院将此成果用
于立窑电除尘器上,未获得第一手资料。在广州槎头水泥厂立窑电除尘上将常用的 A3 钢
极板、08AL 钢板和铝合金成材等 9 种不同材料挂在电场内进行抗腐蚀试验。3 个月后取出
检查,发现铝合金材质抗腐蚀能力最佳,擦去表面的集灰,仍显露原有的光泽。所以决定
在该厂电除尘器的改造中采用铝合金极板,但是不久铝合金极板被高温烧化,甚是可惜。
由此给从事立窑电除尘器的设计研究人员以启发,在解决立窑电除尘器防腐蚀的同时,
还要考虑极板防超高温被烧毁的问题。
  针对上述问题,合肥院和天津院近几年来进行了大量的研究和开发工作,立窑电除
尘技术有所突破,如合肥院研究的 JYC 型极约化电场电除尘器在 1998 年通过技术鉴定后,
先后用于拉萨和陕西歧星水泥厂,都取得良好的预期效果。天津院研制的新型 CDYL 立窑
电除尘器,先后用在苏州阳澄和天津水泥厂的立窑上,不仅粉尘排放达标,同时也解决
了立窑烧烟煤冒黄烟的问题,解除了人们认为电除尘器只能除尘而不能消烟的疑虑。而且
这两家开发的产品,使立窑电除尘器现存在腐蚀、超温、结露、爆炸等问题基本得到解决。
  在研究立窑干法电除尘器的同时,不少科研单位和制造厂家也在进行水、电一体化湿
法电除尘器的实践,因为湿法电除尘器不受比电阻的制约,除尘效率高,同时也可避免
立窑电除尘器超温烧毁和低温结露的难题,有的杂志上登有类似这种成功产品的广告,
但是据悉许多试验以失败告终。如果将化工部门湿法电除尘器的成熟经验移植过来,并结
合立窑生产的实际情况,研制出适合立窑的湿法电除尘器是完全能成功的。因湿法电除尘
器用水量较大,如喷嘴的选用、水量的调节、污水的处理、清水的循环使用,特别是如何降
低用水量,都要逐步妥善解决。只要有关单位通力协作,锲而不舍,立窑湿法电除尘的成
功将指日可待。