超标
超标
超标
编号
1-2
…
17-18
…
51-52
…
77-78
…
138-1
阻值
0.001340
0.009130
0.009450
0.008971
0.001357
励磁机是高速旋转的设备,其转子绕组会受到电动力和离心力的作用,虽然一直以
来均是在额定参数下运行,但转子绕组与换向器升高片的焊接口处是励磁机转子的薄弱
环节,且是采用传统的焊锡工艺, 结合片间直流电阻测量结果,判断转子绕组与换向器
升高片之间的焊接点虚松,致使端部导线疲劳,使接触电阻增大,发热量增加,加速接
触面的氧化,使接触电阻进一步增加,发热量进一步增大,如此恶性循环,最终导致励
磁机转子绝缘在高温下烧损,对地弧光放电,而损毁励磁机。励磁机解体检查的结果表明,
转子绕组的测试有关数据和判断结论准确无误。
三、 处理措施
励磁机制造厂家接受我方提出的改进建议,将转子绕组的升高
片焊口由原来的焊锡工艺改用氩弧焊接工艺,同时加强焊接口的绝缘水平和提高预
防化学气体腐蚀的能力,见表二。
表二:
状态
正常
正常
正常
正常
正常
编号
1—2
…
17—18
…
51—52
…
77—78
…
138—1
阻值
0.001340
0.001390
0.00142
0.00147
0.00138
采用氩弧焊接工艺励磁机片间电阻
加强运行中设备的维护保养,针对机组周围环境粉尘较大及励磁
机电刷与换向器磨擦留下碳粉聚积较多的情况,加大对励磁机进行除尘处理的力度 ,
每星期保持不少于二次用经过过滤的压缩空气对励磁机进行吹尘工作。
从污水处理站挥发的硫化氢气体,对铜换向器污染腐蚀严重的
问题,已提请有关部门加快研究,在解决之前,对于每次停机维护保养,先用 00#
金相砂纸对励磁机转子换向器进行打磨,以消除其表面因化学气体腐蚀而引起的接触电
阻增大,再用压缩空气吹尘及用电气清洁剂清洗干净。
四、 几点建议
1、缩短测量励磁机转子绕组片间直流电阻的周期,可以较快发现
转子绕组阻值的变化情况,将各组绕组相互进行比较并与历年情况比较,可以有效
地检测出片间直流电阻缺陷。若周期过长,到大修时才测,不能及时发现片间直流电阻轻
微的变化,此外应注意测试值的历年变化,缩短检测周期。
2、对励磁机电刷火花各种故障类型平时要善于综合归纳,积累丰
富的数据资料。同时要结合现场设备实际情况来进行分析判断。
3、励磁机定期计划解体大修也有负面影响,设备解体后发现状态
尚佳或仅有局部缺陷,常可运行一段时间。所以应逐步由计划检修过渡到状态检修,
根据设备状态,决定是否需要和何时适宜预防性检修,即状态检修。
五、 实施效果
通过采取以上几种防止励磁机电刷火花发生的强有力的措施,
其效果是比较明显的。首先延长了设备的检修周期,即根据设备情况进行检修,其次
在其他发电机组同样采用上述方法后,可有效地减少电刷火花故障的发生,保证了我厂
“
”
机组的安全运行,为 多发满供 打下了坚实基础,见表三。
表三: