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的以下指标:冲击深度 H -钢液与窄面的撞击点到弯月面的距离。为结晶器对称中心截面
上,流股流到边界处的位置到自由液面的距离,单位为 mm.
  自由液面最大湍动能 Kmax-弯月面处钢水紊流运动的动能最大值,单位为 m 2 /s 2。
对比实验设计方案与中包相同。结晶器流场的 CFX 软件模拟每组耗时 3h,后期处理 1h.其
内部流场矢量如所示,自由液面湍动能如所示:实验结果结果表明:两种工况下结晶器
内部流场差别不大。
  冲击深度普钢较电机钢略大,分别为 349mm 和 339mm;低硅电机钢自由液面最大湍
动能小,动能耗散率较小,压力也较小。结晶器性能指标:5 连铸工业实验本试验选择 40t
氧气顶吹转炉冶炼,实际冶炼三炉,共计 120t.所用铁水 C 含量 4. 28% 4.62%   

, S 含量 0. 

025% 0. 052%.
  连铸工序生产铸坯 22 块,共 110,t 经热轧制成 2. 75 480 Lmm 规格的热卷钢带,高
温卷取单卷重 4. 5 t.所得小方坯电机钢铸坯表面质量良好,无裂纹、气孔、分层等缺陷,内
外部质量全部合格。连铸-连轧工序产品如所示:电机钢带钢经酸洗、冷轧、退火热处理,
轧成规格为 0. 5 480 L mm 的冷轧无取向硅钢带。轧后钢带平整,无裂边,无过氧化现象。
冷轧成品电机钢带如所示:冷轧电机钢成品在中国计量科学研究院电磁检测中心进行爱
泼斯坦方圈磁性能检验,其力学和电磁性能均符合国标 50w1300 的要求。

6 结论
1)中间包流场模拟实验表明,采用现有普钢生产装备,降低拉速,生产低硅冷轧电

机钢对中包流场影响不大,中包内钢液停留时间较长,死区比例比普钢时增大;

2)结晶器模拟实验表明,采用现有普钢生产装备,降低拉速,生产低硅冷轧电机钢

对结晶器内部流场影响不大,冲击深度相差较小,但其自由液面最大湍动能相对普钢稍
低;

3)低硅冷轧电机钢工业实验获得成功,顺利生产 0. 50 480mm 规格电机钢,且成品

电磁、力学性能达到国标要求。