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绕组笼条开焊、断

裂等诸多现象,在排除电机质量原因引起事故的条件下,有必要对现行的励磁

系统进行合理的分析,从而找出电机频繁损坏的真正原因:励磁系统设计不合

理。

三、励磁系统存在的主要问题与电机故障原因的内在联系

1、励磁装置起动回路设计不合理,使发电机组经常处在脉振情形下起动。

原主电路为桥式半控励磁装置,其原理图如图

1 所示。

  电机在起动过程中,在转子线圈内将感应一交变电势,其正半波通过

ZQ

形成回路,产生

+if;而其负半波则通过 KQ 及 RF 形成回路,产生-if。由于负载

电路不对称,形成

+if 与-if 电流不对称,if 曲线如图 2 所示。电机定子电流因此

也产生强烈脉振,其曲线如图

3。电机因而遭受到脉振转矩的强烈振动。造成整

个厂房大厅内都可以听到电机起动过程发出的强烈振动声。这种声音一直持续到

电机起动结束才消失。

  另一方面,由于装置采用的是

KGLF-11 型老式励磁装置模拟控制,其投励

检测元件老化,检测不准确,导致投励时间变化,对电机启动造成很大影响。随

着电机起动过程滑差减小,转子线圈内感应电势逐步减小,当转速达到

50%以

上时,励磁回路感应电流负半波通路不畅,将处于时通时断,似通非通状态,

形成

+if 与-if 电流不对称,由此形成脉振转矩,造成电机产生强烈振动。有时在

运行中受灭磁插件分立元件性能的影响,灭磁晶闸管

KQ 误导通,灭磁电阻发

热烧红冒烟。它只有一个高导通电压,电机起动时,特别在转子感应电压较低时

KQ 不能可靠导通,造成主机起动转矩不对称,使机组产生强烈振动。这正是前

述的主要事故征象之一。

  因此,无论电机质量如何优异,在如此恶劣的条件下电机频繁起动,给电

机造成的损伤是可想而知的。电机的寿命因此大打折扣。

2、投励环节设计不合理,经常造成启动失败,重复启动次数大大增加。

投励环节原设计为:按同步发电机组转子滑差顺极性无接点投励环节工作,如

4 所示。

  由于控制插件采用的是模拟元件,元件老化和温度漂移以及抗干扰能力弱,

造成转子感应电压检测不准确。主要是由于检测感应信号的稳压管

12WY 和三

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