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车逐渐下滑,或瞬间坠落产生冲击,造成台车端部产生不均匀磨损,降低台车使用寿命;
并导致台车轴承损坏,增加备件消耗;使烧结机漏风率升高;同时冲击力对烧结机钢结构
产生较大影响。
  (

2)台车在尾部弯轨内形成锯齿,对尾部出口弯轨的上下轨产生不均匀的胀力,加快

弯轨的磨损,降低弯轨使用寿命;该不均匀胀力还造成连接弯轨的钢结构变形、断裂等,成
为故障多发点。
  (

3)台车在尾部弯轨内形成锯齿,台车爬行,电耗升高,造成烧结机负荷增大,易造

成烧结机跳闸。
  (

4)台车在回车道形成锯齿,造成上部烧结段台车组合长度与下部回车道台车组合长

度不等

,L1 小于 L2,见图 2。造成整个尾部钢结构受很大的胀力,整个移动架上下受胀力不均,

处于倾斜状态。

2  台车运行状态

3 台车锯齿现象的改进措施
  齿板曲线形状是造成台车锯齿型的根本原因,因此决定对传统的齿板形状进行改造。使
台车提前退出在齿板上最大摩擦分力段的啮合传动,由后续台车将该台车推出完成啮合传
动。这样即补偿了两齿板中心距与台车组合中心距的不等,也最大限度地消除了摩擦传动分
力。具体解决方法如下:
  (

1)根据齿板图纸形状及尺寸,用钢板制作与齿板等比例的样板。

  (

2)根据不同传动状态和台车锯齿程度确定圆弧半径值,在样板上对齿板工作面顶端

画圆弧,去除圆弧外部分,磨光顺平。
  (

3)将制作好的样板并于齿板上划线,然后去除齿板圆弧外部分,磨光顺平。具体作

法见图

3。

3  齿板改造示意图

4 改造效果
  

2004 年 6 月份,利用设备年修机会,对台车锯齿现象较为严重 3#105m2 烧结机进行改

造。取得了良好的效果:
        (1)台车车轮离开道轨由 60mm 降到了 10mm 以内,基本消除了台车锯齿现象。
  (

2)实际运行电流由 24A 降为 18A,电耗降低。

  (

3)由于消除了台车锯齿现象,台车组合长度处于合理状态,机上更换台车时间由改

造前的每次

30min 缩短为 10min。

  (

4)最大限度地消除了传动反力,降低了整体机械磨损和台车撞击磨损,延长台车使用

寿命

6 个月。

  (

5)消除了台车锯齿现象,解决了台车拦板之间相互搓动磨损,降低了漏风率,增加

了烧结矿产量。
  (

6)改造效益明显:运行电流降低,年节约电费 1.8 万元;缩短台车更换时间(每月

更换台车

6 次)年效益 42.84 万元;延长台车使用寿命年效益达 18.3 万元;因此,本次 3#

烧结机改造年效益达

63 万元。