10.8×104m3×350
天
=3780×104m3。即每年将减少高炉炉顶脏煤气排放 3780×104m3,这些煤气能源得以回收利
用。
(
2) 煤气灰日回收量约 1.08 t,年回收量:1.08t×350 天=378 t。即每年将减少高炉炉顶
粉尘排放
378 t,这将在很大程度上改善高炉区域的操作环境,有利于清洁生产。
(
3)高炉煤气标准煤折算系数按 0.12 kg/m3(标态)计,年回收均压煤气的折算标准煤
量为
4536 t。
标准煤碳排放折算系数按
0.85 计,并且煤气灰含有焦炭粉尘(约 5%),年均压煤气回
收减少碳排放量:
4536 t×0.85+378 t×0.05=3874.5 t。
2.2 经济效益
按当前国内钢铁厂普遍的成本核算价格,高炉煤气
0.12 元/m3,煤气灰 200 元/t 计算,均
压煤气回收一年带来的直接经济效益:
高炉煤气:
0.12 元/m3×3780×104m3=453.6 万元;
煤气灰:
200 元/t×378 t=7.6 万元;
年总经济效益值:
461.2 万元。
按投入一套均压煤气回收装置为
500 余万元考虑,一年多时间即可收回设备投资成本。由
此可见,通过回收高炉均压煤气,不但可以有效地减轻尘、气和噪音污染,延长消音器的使
用寿命,还有利于增加能源利用率,提高工厂的经济效益。
3 均压煤气回收工艺
20 世纪 80 年代,国外已经开发了湿法均压煤气回收技术,后来国内也对湿法回收技术进
行过研究并得到实际应用,但受回收煤气粉尘浓度偏大、回收时间较长等不利因素的影响,
该工艺未能取得预期的效果。直到近年来得益于高炉自动控制技术的发展和干法除尘工艺的
完善,才又为均压煤气回收提供了新的途径。高炉均压煤气回收由煤气回收系统和净化系统
两部分组成。煤气回收系统位于高炉炉顶,包括回收
/放散设施,及相应的控制系统,煤气
净化系统一般设在高炉旁边的地面上,得到实际应用的有湿法文氏管清洗和干法布袋除尘
工艺。干法电除尘回收高炉煤气虽然也具有一些优势,还未能应用于均压煤气回收。
3.1 湿法煤气清洗
湿法清洗技术在高炉煤气净化工艺上应用历史悠久,具有操作简便、煤气工况适应能力强
的特点。
最初的均压煤气回收工艺,均是在湿法文氏管清洗技术上发展而来的,其控制系统简单、
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