煤气的发生总量
2009 年炼铁北区生铁产量 592.28 万 t,三座高炉平均利用系数 2.348t/m3·d,焦比
500.69kg,t,吨铁煤气发生量是 1772m3/t,2010 年高炉利用系数挖潜目标 2.371t/
m3·d,在吨铁高炉煤气发生量不变的情况下,高炉煤气日发生总量可以增加 29.34 万 m3。
1.2.2 降低各工序高炉煤气消耗
1)烧结点火工序
炼铁厂烧结点火用的燃料是高炉煤气,国内同行业大多采用混合煤气或焦炉煤气点火,
2009 年烧结矿高炉煤气消耗 45m3/t,折标煤 138.25MJ/t,比宝钢、太钢等国内先进行
业平均高出
75MJ/t。除了因高炉煤气热值较低(2926~3553kJ/m3),会造成煤气的热利用
率较低引起消耗高外,还与烧结机点火炉存在炉体耐火材料破损脱落现象、点火温度控制标
准过高
(点火温度控制在 1100
℃以上),点火操作方式不合理等因素有关,为此,烧结工序
通过改进缺陷,力争将烧结矿煤气消耗降低到
40m3/t 以下,按 2009 年每天烧结矿产量计
算,日节约高炉煤气
12.6 万 m3。
2)高炉热风炉燃烧工序
高炉工序的煤气消耗主要集中在热风炉烧炉,
2010 年折成吨铁消耗高炉煤气 723m3/
t,三座高炉热风炉热效率分别为 73%、68.2%和 64.8%,热效率较低,其主要原因有:
三座高炉的热风炉烧炉手法均采用初始进行大烧的方式,造成煤气利用率低;预热器预热
效果差;
2#高炉的煤气预热器早已不能正常工作,需要更换,3#高炉预热器存在诸如预热
器积灰严重、预热器水管有泄漏等问题。经分析,通过改进上述不足,可以提高煤气热效率
5%~10%,日节约煤气 50 万 m3。
3)锅炉烧炉工序
炼铁厂北区原
9 座锅炉普遍存在排烟温度高、热效率低的问题,在负荷 60t/h 时,除
2#炉排烟温度 160
℃外,其余各炉的排烟温度普遍超过 200℃,1#炉高达 220℃。为此提出
采取措施降低排烟温度,由目前的
210
℃左右降至 150℃以下,同时针对每座锅炉的特点,
采取措施,提高热效率。预期目标是:
1#~9#锅炉日节约高炉煤气 60 万 m3。
2.2.3 合理煤气使用调度,降低高炉煤气放散率
2010 年厂高炉煤气放散率为 0.99%左右,随着 10#锅炉投入使用,因高炉煤气有富
余造成的放散量会减少,但如调度不合理,会造成管网压力波动造成煤气放散,为此提出
进一步优化燃气调度生产组织,将高炉煤气放散率降至
0.1%以下,日节约煤气 26 万
m3。
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