2009 年 通 过 技
改、更换矿石筛、淘汰劣质球团矿和固定焦炭采购单位提高焦炭质量等措施,改善了原燃料
条件,使炉况顺行状况明显改善。
提高烧结矿质量:为满足高炉扩容后的原料需求,新建
75m
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烧结机一台;同时对三台
老烧结机改造和加强操作,烧结矿质量明显提高,转鼓指数达
70%左右。
优化炉料结构:淘汰劣质土烧球团矿,改为酸性低碱度矿
(碱度 0.30 倍左右),炉料
结构改为高碱度烧结矿
(碱度 1.80 倍左右)+酸性低碱度矿(碱度 0.30 倍左右),后根据烧
结设备能力及烧结矿强度,调整低碱度烧结矿碱度在
0.70 倍左右,提高了烧结矿的冷态
强度和降低了低温还原粉化率,使得高炉软熔带变薄并且位置下移,改善了料柱的透气性。
提高入炉品位:提高品位降低渣量可有效改善料柱透气性,略钢入炉品位常年徘徊在
51%以下,2009 年公司投入大量资金购买进口矿,入炉品位由 2008 年的 51.63%提高到
53 . 62 % , 2010 年 保 持 在 53 . 69 % , 最 高 达 到 55 . 11 % , 2011 年 截 止 4 月 平 均
54.066%,其中 4 月份入炉品位 54.29%,入炉品位稳步提升。
选用优质焦炭:大喷煤量操作焦炭料柱骨架的作用显得尤为重要,
2009 年下半年通过
提高采购标准,从
6 家供货单位中选用质量好、成份波动小、供货稳定的 2 家作为长期供货
单位,从燃料源头保证了稳定。略钢
2010 年 1~12 月使用焦炭质量情况见表 2
加强原料筛分:
2009 年采用专家组建议将原来的梳齿筛全部更换为棒条筛,同时加强
筛上料层厚度的管理,入炉粉末由原来的
30%左右下降到 10%以下,料柱透气性明显改善。
通过以上改善料柱透气性措施,装料制度也由同装改为大矿批分装,减少了矿焦界面,
气流稳定,炉况顺行状况明显改善。
2.2 提高风温水平
高风温是实现大喷煤量的保障措施之一。从
2008 年起在 1 号、3 号高炉扩建中均选用 3
座仿俄罗斯
“卡鲁金”新型顶燃式热风炉,其中,在 3 号高炉热风炉还采用了利用热风炉废
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