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2 故障原因分析

通过头脑风暴法对新制粉区域仪控系统进行原因查找,绘制树图来分析原因。通过树图共

 3 个层次进行原因分析,共得到 9 个末端因素,并且对这 9 个末端因素进行逐条确认,

找出造成新制粉区域仪控系统故障率高的关键影响因素。

关键原因有:取样探头煤粉多;取样探头易磨;加热器功能不完善;气动阀轴受力不均

匀;气动阀轴与到位信号不同步;抽样气泵轴易断;除尘设备质量差;除水设备质量差;

现场设备振动幅度大。

对以上

 9 个末端因素进行一一分析确认之后,最终得出取样探头易磨、加热器功能不完善

气动阀轴与到位信号不同步、除尘设备质量差、除水设备质量差、现场设备振动幅度大这

 6 条

是根本原因。

3 实施改进

3.1 对分析仪取样探头磨穿的改进

分析仪样气取样探头一直插入在磨煤机内,对磨机内样气进行取样,长时间经煤粉冲刷,

导致探头外部不锈钢管磨穿,样气取样管内被煤粉堵塞,导致取样管内

w(O)一直保持

 0.2%~0.3%,无法完成正常的检测,如果氧含量长时间超标,会导致爆炸事故。

对取样探头更换其内部完整的不锈钢管,作为第一层保护;在不锈钢管表面进行处理,

增加抗压力强、热敏性好的耐磨材料,作为第二层保护;外部法兰按原法兰固定位置开孔,

保证不漏气,使得样气取样正常进行,增加了取样管寿命,并且极大地降低了故障率。

3.2 对所有气动阀阀轴与转换开关脱离的改进

制粉区域所用的卸灰阀、快充阀、冲压阀、放散阀都是气动阀,在运行过程中,如果气压一

旦增大,就会造成阀轴与卡套之间的张力冲过极限,阀轴与卡套分离,导致经常出现开关

到位信号不能正常回位,使得运行工不能正常操作控制生产。由于气动阀位置转换开关是塑

料卡套,而它的连轴是金属,因此在气压大时出现滑脱现象,造成连轴与转换开关脱离。为

此,将卡套与连轴之间

 0.5 mm 厚的铝塑板两端用 AB 胶粘为一体,保证冲压阀轴与信号转

动部位同时动作。

3.3 对抽样气泵轴频繁断裂的改进

由于煤粉进入抽样气泵内,导致连泵轴附近经常有大量煤粉,使得泵在转动过程中负荷

太大,使泵轴频繁断裂。为防止泵轴断裂,在泵前加装过滤装置,样气在除去煤粉和水分之

后,再进入泵内,使得泵内保持干净的环境,从而有效解决了泵轴断裂现象。

3.4 对密封圈频繁老化的改进

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