从图 1、图 2 可看
出,顶装焦炉改为捣固炼焦后,晚点时间增加了
4.6 倍,其中生产故障时间和设备故障时
间导致的晚点分别增加了
10.7 倍和 3.3 倍,同时 K
2
、
K
均
、
K
安
系数都有不同程度的降低。归
结其原因如下。
(1)煤塔不下煤。捣固生产时的煤塔不下煤故障较多,采用保温及增加空气炮的措施后
有了较大改观,但还是经常发生,特别在雨季和冬季居多。而且因为摇臂给料机出口与煤塔
下煤口成
90°角,不下煤时使用钎子处理也比较困难。
(2)煤饼掉头和倒塌现象时有发生,偶尔会发生难推焦。
(3)捣固机(每座焦炉 6 台共 18 个捣固锤)、摇臂给料机(每座焦炉 9 台)、捣固加煤
车和消烟除尘车都没有备用设备,出现故障就会影响焦炉的正常生产。捣固炼焦生产的设备
比顶装设备使用频率高,维护压力大。
3 环保和工艺问题
改为捣固炼焦时只采用了消烟除尘车,无机侧装煤除尘,机侧炉门冒出的烟尘较多,需
进行收集。
4.3m 顶装焦炉改为捣固炼焦后,先后出现了难推焦、配合煤水分控制困难、焦侧
塌焦和炉体损坏过快等工艺问题,严重制约了焦炉的正常生产。为此,采取了以下措施。
(1)难推焦。导致难推焦的主要原因是配煤比及配煤煤种的问题,有时相近煤种的变化
都会导致推焦电流增大,其次是炼焦的热工管理问题。改进后,难推焦现象已很少发生。
(2)配合煤水分控制困难。改捣固时没有配套设计煤场大棚或煤调湿装置等项目,致使
雨季配合煤水分偏高。
(3)焦侧塌焦。通过加强煤饼捣固操作、合理调整煤饼长度和控制焦侧炉头温度等措施,
焦侧塌焦问题基本得到了解决。
(4)炉体损坏过快。刚改为捣固炼焦时炉墙窜漏较严重,经过石墨密封后得到了解决。1
年后炉头出现了直立缝,炉头破损严重。为了解决这些问题,我厂及时引进陶瓷焊补技术进
行了修补。另外,焦炉炉体的伸长迅速加快,
3 号焦炉改捣固炼焦后,一线的年伸长量为顶
装生产时的
3.7 倍,三线和四线的年伸长量与顶装炼焦相比也有一定程度的增加。
初步推断认为,炉墙的水平负荷不能完全抵抗煤饼的膨胀压力,从而导致炉墙向已半焦
收缩的炭化室方向变形,最后导致难推焦。为了证明我们的推断,对
4.3m 顶装和捣固焦炉
的设计基础数据进行了收集,并按炉墙极限负荷公式进行了炉墙极限负荷的计算,结果见
表
1。
找钢铁资料,就到一览钢铁文库
http://wk.yl1001.com/gt/