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造成定子铜耗大,效率低;
 
    c)铁心长度大于允许值。一方面定、转子铁心长度不同或产生菱形,相当气隙有效长度增
加,气隙磁势增大,激磁电流大,功率因数低;另一方面铁心有效长度增大,使漏抗系数
增大,漏抗增大,满载电抗电流增大,功率因数降低,同时定、转子电流大,造成铜耗大,
效率低。
 
    (3)提高槽满率,缩短绕组端部长度
 
    增加槽满率,压缩端部长,可以提高效率,这已是共识。目前国内高效电机制造厂其槽满
率已达

 82%~83%,而我公司曾外购的波兰电机槽满率达到了 82.65%。槽满率的大幅度提

高,要求在线圈的绕制、嵌线有较高工艺手段进行保证,另外对定子的叠片质量也有较高的
要求,要严格保证槽形尺寸,保证叠片整齐。
 
    (4)优选低电阻率电磁线
 
    超高效电机电磁线的选择除性能指标符合 IEC 60851 外,其电阻率一定要低,这样才能
最大限度的降低定子铜耗。铜圆线有无氧铜杆与低氧铜杆之分,两者性能基本接近,只不过
低氧铜杆的柔软度要好于无氧铜杆,为便于下线,超高效电机电磁线选用低氧铜杆。普通电
磁线室温下电阻率为

 0.017241 Ωm,而目前国内高效电机制造厂用 200 级变频漆包铜圆线,

室温下电阻率小于

 0.017 Ωm。

 
    二、降低铁损
 
    虽然冷轧片具有高导磁、低损耗、厚度均匀和同板差小的优点,但冷轧片的磁感应强度和
铁损对机械应力非常敏感,经冲剪加工后,沿冲剪分离线的边缘由于塑性变形,引起了内
部应力的积聚和物理性能的变化,会导致冷轧硅钢片的导磁性能降低、铁耗增加。所以,在
高效率电机中虽然采用高牌号的冷轧片,但并没有真正发挥出其优势。
 
    铁心损耗 PFe 占总损耗的 20% 左右,由交变主磁通在定子或转子铁心中产生的磁滞损
耗和涡流损耗组成。正常运转时,异步电机转子的磁通变化频率很低,转子铁心损耗可以忽
略不计。铁心损耗计算公式为:
     PFe=KPl.0/5.0B2(f/50)1.3~1.5GFe
     式中:P1.0/5.0 铁心材料在频率 50 Hz、磁密 IT 时的单位铁损,Wkg-1
     B——铁心平均磁密 T;
     F——磁通交变频率 Hz;
     GFe——铁心重量 kg;
     K——修正系数。
 
    K 是考虑铁心材料经冲片、剪切加工及齿部或轭部磁通密度分布不均、气隙磁通非正弦性
使损耗的增加进行修正的经验系数。降低铁耗可采取如下措施:
 
    (1)合理选择硅钢片牌号,严格控制铁心制造质量,减少电机的涡流损耗。