厂用电率下降
0183 %.
213 锅炉强制循环水泵 2 台运行,1 台备用锅炉 2 台强制循环水泵能满足
100 % ECR 负荷,1 台泵满足 63 % ECR 负荷,2 台运行 1 台备用时,安全
且经济。
1 台炉水泵停下作备用,虽然泵运行电流只有 20 A 左右,但是,可以
让
1 台炉水泵长时间地停下作备用,其累计的节电量就相当可观。在下半年备用
了
2 350 h ,6 台机组共节省电量 24514 万 kW?h ,获得了可观的效益。
另外,在负荷低于
63 %ECR 时,还可以采用单台炉水泵运行方式,进一
步节省厂用电。但是,机组安全性会降低,一旦运行炉水泵故障跳闸,锅炉
MFT 保护将动作,因此不推荐采用这种方式。
214 单侧送风机和引风机运行
在煤价油价不断上涨、发电成本日益增加的今天,单侧风机运行在有些电厂
已经采用。机组负荷为
180MW 时,风机单侧运行,送风机电流总的可下降约
20A ;引风机电流总的可下降 60A.电压等级为 613kV.下半年约有 1 000 h 采
用单侧风机运行,节省厂用电为
978 万 kWh.按每 kWh 0145 元算,可产生经
济效益
440 万元。
虽然单侧风机运行方式产生的经济效益可观,但是这种运行方式不够安全,
一旦运行风机事故跳闸,将引起锅炉
MFT 保护动作,另外,单侧风机运行只能
在
220 MW 以下负荷可行,因此,在今后不推荐采用单侧风机运行方式。
215 合理安排厂用变压器运行方式
目前,一期布置的
400 V 排水变压器 2 台,机组正常运行时,这 2 台变压
器基本不带负荷,
空载损耗增加了厂用电消耗,我们尝试停运
1 台排水变,让其冷备用,这样可减少热备用变压器的空载损耗。按变压器平均
空载损耗
3 %计算,采用冷备用后,排水变半年可节电 2178517 万 kWh.另
外,今后化水变、制冷变同样可实现
1 台运行 1 台备用和定期切换,达到变压器
冷备用和降低空载损耗的目的。
216 脱硫系统曝气风机、吸收泵 1 台运行 1 台备用脱硫系统是电厂耗电大
户,在不影响脱硫效果的情况下,把曝气风机、吸收泵各停运
1 台作备用。正常
运行时曝气风机电流为
42 A ,吸收泵电流为 24 A ,电压等级均为 613 kV ,
半年节省厂用电
11512 万 kWh.
在采取以上措施的基础上,通过合理安排机组启停方式、时间,优化机组启
停操作,同时抓好经济运行小指标竞赛,以小指标促进大指标的完成,并积极
进行用电管理及节能宣传,使下半年的厂用电率大大降低,顺利完成了全年的
计划指标。
3 结论
通过对妈湾电厂降低厂用电率技术的论述,结合其他电厂经验,针对电厂
制粉系统、风烟系统、循环水系统和脱硫系统等几个消耗厂用电量的主要系统,
经过论证分析和计算统计,得到了有效降低
300 MW 亚临界参数机组厂用电率
的具体措施。
1)合理选择磨煤机运行方式和风机运行方式。在保证机组正常运行的条件
下,可采取减少磨煤机运行台数的措施,经过比较分析,妈湾电厂
6 台机组可
在半年时间内节省厂用电
117 万 kWh ;同时在条件允许下,可适当采取单侧
风机运行方式,但是这种运行方式不够安全,故不推荐长期采用。
2)循环水泵和炉水循环泵采取部分备用运行方式。可停 1 台循环水泵作备
用,对机组真空几乎没有影响,运行
1 500 h ,可节省厂用电量 78517 万