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    通过计算发现,本装置在负荷达到 88%时,合成气就可能冲破上升管封锁引起带水。
2.2  雾沫夹带
    众所周知,气体在一定的流速下,经液相层鼓泡上升,将会夹带一定量的小液滴,该计
算较复杂,受流体分布、液滴直径等诸多因素影响。按流化床固体颗粒带出速度估算,其带
出速度为:

§

    本装置
原设计流速

3.0m/s,

大于带出速度(

2.1m/s),因此合成气中必定会夹带一部分的液滴,这些液滴在环隙内上

升,经折流板后大部分分离下来,回到激冷室内,另一部分则随合成气带出气化炉,流速
越高,则带水量越大。
2.3   其他因素
    除了以上两种因素外,有其他因素还导致合成气带水,如:上升管、下降管的偏心,造成
气流分布不匀,局部气体流速过快,合成气与水的分离空间太小,分离时间短,激冷室水
中含固量高,系统中水质的变化以及操作过程中温度、压力变化而引起的泡沫问题等都将导
致带水。
3  解决带水问题的方法
    合成气带水将严重影响装置负荷的提高,因此,国内外针对这一问题采取了诸多办法,
也取得一定的效果。
    (1)意大利的工厂采取了截短下降管,以及扩大下降管与上升管环隙的方法,使合成气
带水问题得到改善。
    (2)山东鲁南化肥厂则与华东理工合作,自行设计了一套方案,即将气化炉激冷室内部
作了较大的改造(具体见示意图

2)。取消上升管与折流挡板,在下降管四周加四层网格状

塔板,以减轻带水。经三个多月运行,情况良好。除支撑板温度稍有提高外,带水问题有所
改善。

§

 

2  鲁南化肥厂

气化炉的冷室结构

示意

    (3)其他常见
解决带水问题的方
法
    除了以上方法外,还可以从以下几个方面考虑解决带水问题。
    (A)加长上升管。但必须注意上升管不可以无限制延长,否则会高于气化炉黑水出口管
线。
    (B)加长折流板,以增大分离空间。
    (C)合成气管线上增加分离器,液相重回激冷室(该方案较难,因在原有炉子上改造,
目前尚无改造先例,需在设计时考虑)。
    (D)改造激冷环,增加供水量。
    (E)降低负荷操作,在带水较严重的情况下,降低负荷操作有助于控制带水,待系统
稳定后再增加负荷。