第30卷
化肥工业
第3期
台成气通过燃烧室的渣口进入激冷环和下降
管以后,由于下降管内壁四周分布着激冷水形成
的液膜,合成气与激冷水并流下行的过程即发生
了传热传质过程,合成气被冷却,激冷水被加热,
部分激冷水蒸发成为饱和蒸汽进入到合成气中。
合成气离开下降管后。在下降管与上升管的环隙
问穿越激冷室水液层鼓泡上升,在此过程中由于
气体流速较快,合成气在溢出激冷室液面时要夹
带部分水。夹带出的水有4种运动形式:一部分
随合成气在环隙上升的过程中由于没有足够的功
能,又落回到环晾的液层中;一部分撞击到上升管
的内壁和下降管的外壁上以液膜的形式流回到液
层中;一部分在离开上升管后经过激冷室上部的
折流板时,被分离沉降到激冷室液面上;一部分最
终随合成气被带出气化炉,经文丘里进入洗涤塔
中。
由于合成气在激冷室液层中穿行的过程属于
~种气、液分散系,而且存在着传热传质的过程,
比较复杂。现从2个方面进行讨论:(1)借鉴气
流输送的理论,从气体流速的角度来考虑;(2)合
成气夹带的小水滴虽然不属于气流输送中的固体
颗粒,但是有许多相似之处,因为液体的密度与
固体的密度非常接近而与输送介质合成气的密度
却相差甚远,这一点与气流床的情况很相似。另
外小液滴作为一个质点在液面上运动时,同样受
到气体的推动力和自身重力的作用,这也与气流
床中的固体颗粒相同。合成气中夹带的小液滴要
以流化状态被带出气化炉时。也应有一个带出速
度的问题。
鲁南化肥厂装置现在的生产强度为合成气量
40 000
m3/h(标态),由激冷水气化产生的
饱和蒸汽量为合成气的1.4倍,两者总气量为
96 0t10
m3A(标态),换算成气化炉操作状态
(2.65
MPa,480
K)下气量为5 688.8一/Il,合1.58
矗/8。激冷室下降管与上升管环隙的面积为
0.391
m2,则合成气在下降管与上升管环晾中的
流速为4.04m/s,远大于相对于3m液滴的带出
速度2.31
m/s,所以合成气带水的量很大。
在装置满负荷正常生产时,气化炉、洗涤塔的
水平衡如表l所示。
由表l可知,在正常生产时,气化炉合成气带
水量约在25Ⅲ3/h,而当气化炉严重带水时,洗涤
表1正常生产时水平衡表(d/hJ
塔的冷凝液补充水减至30一/h,这时合成气实际
带出气化炉的水量为50矗/}L,比正常时增加了
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o/Il。
从传热传质的角度考虑,在激冷室内,合成气
与激冷水之间的传热属于两相流的沸腾传热过
程。根据流体沸腾传热理论,其过程将随热流强
度的增加而发生传热机理的转变,即当热流强度
增加到某一临界值时,传热过程将由高效的泡核
沸腾转变为低效的膜状沸腾,此时气相中将夹带
大量的水沫。由于水沫的密度比液体的密度小,
使得气体夹带液体所需要的能量大大降低,可以
在气体流速并不太大的情况下而发生大量带水现
象。这一理论可以成功地解释当气化炉带水时加
大气化炉的排水量后,气化炉的液位不但不下降
反而会升高。这是因为排水量加大后,激冷室内
激冷水的滞留时间相对缩短了,激冷水的温度也
就降低了,即降低了合成气与激冷水之间的热流
强度,使传热过程从膜状沸腾转变为泡核沸腾,气
相中不再有大量水诛出现,于是合成气带出的水
量就减少,激冷室的液位上升。
4
解决合成气带水问题的应对措施
解决合成气带水问题可以试着从以下几个方
面着手考虑。
(1)扩大上升管的直径,加大上升管与下降
管之间的环形通道的面积,降低气体的流速,减弱
合成气对液相的冲击,降低央带水的动能,从源头
上遏制合成气带水的问题。由于气化炉上升管采
用螺栓紧固的方式组装到气化炉激冷室中,更换
起来比较方便,改造费用也较低,所以该方案特别
适用于运行装置的技术改造。
(2)加大气化炉激冷室的结构尽寸,增大激
冷室液面上部的分离空间,让更多的夹带水返回
到气化炉激冷室的液面中。在气体流速相同的情
况下,气体夹带水的动能基本相同,其分离空间
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万方数据