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H2

60-60.5%

CO

10-11%

CO2

3.8-4.1%

CH4

17-18%

使得入口

CH4 的成分下降较明显,这是因为合成驰放气通过管线又回到了气柜入口,使得入口成分发生变化,转

化工段正是利用甲烷的纯氧转化生产合成反应的有效气体

CO、CO2,甲烷的减少转化出口的气体成分中 CO 将减

少,合成的新鲜气成分较差导致合成反应效果差,致使合成塔温度不能维持正常指标,导致循环气的成分中
CO、CO2 含量不同程度的下降,成分如下:

H2

73-74%

CO

5-6%

CO2

6-8%

CH4

4-5%

循环气成分消耗较大,反应效果恶化,产量偏低。
如果合成驰放气投入量较大,甚至超出

6000Nm3/h,气柜入口 CH4 会下降,而 CO2 上升明显时,如达到 4.5-

4.8%时,维持转化正常操作情况下,合成循环气成份会变成如下情况:

H2

73-74%

CO

8-9%

CO2

10-10.6%

CH4

4-5%

最终导致合成气压缩机的耗能增加,合成塔内催化剂反应效果差,自然产量下降了。相反,当驰放气投放较少甚至
不投入时,气柜入口的焦炉煤气中成分几乎不发生变化,

CH4 在 20-22%,转化出口的 CO、CO2 含量上升,合成

新鲜气成分较好,合成反应效果明显,循环气中的

CO、CO2 含量下降,有效气体损失少,产量自然较好。

分析产生上述的原因,因为我公司洗脱苯岗位的管式炉、锅炉房中的锅炉均有两路燃料流程,一是从煤气总

管引出的焦炉煤气,二是甲醇合成驰放气,两路阀门距离较近,特别是进锅炉房的阀门,锅炉用不掉的驰放气全
部回到甲醇气柜,致使气柜入口的焦炉气成份发生了变化,驰放气量越多,气柜入口的甲烷含量越低,二氧化碳
的含量上升,致使合成塔在同样温度压力的情况下反应较差,影响甲醇产量。

合成反应的主要成份是

CO,反应方程式为:CO+H2=CH3OH+Q,少量的 CO2 能够促进催化剂的活性,但

过 量 的

CO2 会 抑 制 CO 生 产 甲 醇 , 同 时 在 CO2 的 作 用 下 生 产 大 量 的 水 , 方 程 式 如 下 :

CO2+H2=CH3OH+H2O,生成物中水的存在会导致合成塔温度的下降,主导产品甲醇产量的下降,合成气压缩
机容易产生带液现象,对后序精馏工段增加了困难。

 

我公司尝试生产一级焦炭时,焦炉气 煤气中的气体成份:

H2

62-63%

CO

9-10%

CO2

3.0-3.2%

CH4

20-21.5%

CO2 含量明显降低,促使合成系统反应较好,产量非常可观,循环气的成分将变成:

H2

75-76%

CO

5.5-6.5%

CO2

6.5-7.5%

CH4

4-5%

焦炉气制甲醇,回收合成驰放气有利于环保,有利于回收有效气体成分,但需要适量,一旦投入过量,往往

会适得其反,不能收到令人满意的效果,还会增加动力消耗,影响产量,致使影响公司效益。

我认为,不论如何操作,工艺如何变化,保证气柜入口焦炉气中成份特别是

CO2:3.0-3.5,CH4:20-21%

是相对理想的状态,我公司在平衡驰放气回收方面取得显著的成效,为使产量最大化,尽量平衡驰放气的量,既
满足焦炉及锅炉燃烧,还可以少影响气柜入口的成分。经过讨论将锅炉房的驰放气阀门关死之后,驰放气只供洗脱
苯及焦炉用,气柜入口的甲烷含量明显变化,一直在

20.0-22%之间,合成循环气中的成分,CO:6-8%,CO2: