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二是高风温。风温是高炉经济且利用率高的能源,是降低燃料比和生铁成本的有效措施

之一。自

2007 年以后,日钢炼铁的平均风温超过 1160

℃,部分高炉风温已经突破 1200℃。

日钢

16 座高炉平均超过 1170

℃的高风温,是热风炉使用低热值的高炉煤气烧炉实现的。高

炉风温之所以能够逐年增高,。原因取决于三个方面

:

① 送风系统满足高风温供风的要求。

② 针对使用高炉煤气烧炉,烧炉技术得到突破。正常烧炉时,采取“两烧两送”的烧炉

制度;在煤气压力低于

6kPa 时,高炉采取

“三烧一送”的烧炉制度,延长烧炉时间。针对高

炉煤气热值低,率先采用富氧烧炉技术,富氧率

0.5%~1%,提高风温 30

℃~50℃。

③ 风温使用上推行“全风温”操作。通过提高煤比,抵消了高风温带来的理论燃烧温度

增加,稳定了高炉的热制度。热风炉烧炉技术成熟,高炉风温波动小于

15

℃,在同类高炉

中属于先进水平。三是下部制度的调整。日钢高炉加长了风口,增加了风口回旋区的长度,
风口长度按照炉缸直径的

6%~6.8%选择;斜风口角度由 70 减为 5°,增加了回旋区面积,

减少了煤粉对风口的冲刷;风口面积缩小

3%~5%。四是上部制度的调整。高炉调剂要求上

下部相适应,下部制度变化必然带来上部制度的变化,以期达到最佳煤气利用率。日钢采取
的措施主要有两个方面

:

① 高顶压操作。高顶压可以有效限制压差,降低炉内煤气的流速,达到减少管道行程,

利于炉况顺行,提高煤气利用率,降低燃料比,加大风量,强化高炉冶炼,同时,还可以
抑制高炉内

SiO2 的还原,有利于低硅冶炼。

② 多环布料。多环布料是无料钟炉顶设备使用后前沿的技术之一,科学地使用多环布

料,比单环布料

(或者钟式炉顶)降低燃料比 20~30kg/t。多环布料的特点:在炉喉料面形成一

个适当的平台和中心漏斗。焦炭平台是根本性的,平台的宽度以接近

1/3R 为宜。

五是低硅冶炼。日钢采取的主要措施是

:稳定操作、活跃炉缸、提高渣碱度、降低硅偏差等。

最后通过改进操作,

16 座高炉的平均硅含量降低到 0.39%,同时,降硅时,注意到铁水物

理热的变化,特别是

2010 年,铁水物理热提高到 1499

℃,实现了真正意义上的低硅冶炼。

低硅冶炼,是多环布料技术、选择合理渣相组成、高顶压、高风温、高富氧等技术成功应用后
的一个具体体现,是炼铁系统进步后的必然结果。

六是合理配煤。经验表明,煤粉质量对高炉燃料比的影响是综合性的,仅仅追求高热值

而忽视成分影响,并不能取得最好效果。工业生产中,往往忽视挥发份对煤粉质量的影响。
日钢控制喷煤煤粉挥发份

15%~17%,能提高煤气中 H2 利用率,高煤比后煤气氢含量

2.0%~3.0%。

七是煤气在线监控。日钢对高炉煤气利用率实现动态监控,做到炉况变化可预测、调剂

效果可视化,是提高高炉操作水平的一项重要技术进步。

大渣量高煤比条件下的低燃料比冶炼技术,是一项综合技术,日钢全面把它运用于高

炉生产,取得业内瞩目的成绩,

2007 年~2010 年 6 月炼铁主要经济技术指标如表 9 所示,

渣量超过

380kg/t 以上,煤比已经达到 187~188kg/t,燃料比低于 540kg/t,年均工序能耗低