模生产需要的一些技术跨越。
通过
RH 装置,为熔化大量添加剂,需要进一步研究处理方法。观察到的不稳定铝回收
有
3 个失效机理:铝的氧化、合金熔化缓慢和流体流动循环差,而后 2 个机理结合,使钢包
化学均化作用变慢。在
RH 处理的最初阶段,铝添加剂的氧化产生了大量氧化铝。然而,钢
铸造性能和洁净度分析表明,对钢质量方面没有影响。显然,通过
RH 装置处理促进了氧化
铝与钢分离。众所周知延长通过
RH 装置的循环时间,会提高钢的洁净度。除了钢洁净度外,
从处理后检查
RH 连通管来看,氧化铝的分离也很明显。大量的铝添加剂同样地影响了炉渣
化学成分;
CaO/Al2O3 比率是 0.55~0.60。钢包渣中低 C/A 比例,表明未观察到耐火材料侵
蚀;当比例小于
0.8 时,可观察耐火材料的变化。以后需要关注的是,如何回收更多的铝。
5 结论
在试验期间的开发策略有助于生产高铝钢板坯。在工程目标方面,
SeverStal NA 公司生
产
TRIP 钢的初步尝试是成功的。以拉速 45ipm 获得了稳态浇铸。确定高铝钢板坯可以进行火
焰清理和切片,且不会产生表面裂纹。
高铝钢板坯的质量评价说明除了铸造时涉及散热控制那些问题外,基本没出现其他问
题。假定高铝钢的铸造类似于包晶钢;这个假定通过试验的结果得到确认。然而,进一步工
作仍是精确地确定包晶反应和高铝含量的相互作用系数。
在铸造期间,存在结晶器保护渣的大量成分变化,这是使用
“反应性”保护渣的结果。还
发现板坯存在纵向凹坑和板坯裂纹,这与结晶器保护渣性能有关。确定了拉速、结晶器保护
渣性能和散热之间的相互关系,在铸造瞬时阶段不是最佳的。