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  显然,进入冷却塔的烟气密度低于塔内气体的密度,对冷却塔的热浮力产生正面影响。

2.1.2 烟气进入对塔内气体流速的影响

  已知列举的

300 MW 机组,冷却塔淋水面积 Am=6 500 m2,塔内气体流速 vm=1.07 

m/s,计算出塔内气体流量 Qm=Am.vm=6 955 m3/s;再计算出排烟温度 140 

℃时,排烟量约

1 800 000 m3/h(折合 500 m3/s)。换算为脱硫后 50 

℃的烟气量(忽略除去的 SO2 气体,增加的

水蒸气按经验为

10%):

  进入塔内的烟气占塔内气体的容积份额:

  显然,进入冷却塔的烟气所占容积份额小,对塔内气体流速影响甚微。

2.1.3 烟气的进入对塔内阻力的影响

  根据塔内阻力公式

Δp=ξ(ρm vm)/(2),阻力系数 ξ 主要在于配水装置,而烟气在配水装

置以上进入,对配水装置区间段阻力不产生影响。因此,对总阻力的影响甚微,在工程上亦
可以忽略不计。

  从以上分析可得到以下结论:烟气能够通过双曲线自然通风冷却塔顺利排放。

2.2 湿法脱硫后的烟气从烟囱排放存在着困难

  烟气经石灰石

(湿法)脱硫后,烟温一般在 50 

℃左右。由上例知,50 ℃的烟气与室外空

气密度差甚小,再考虑到烟囱壁散热导致烟气温降,烟囱非双曲线形,其流动特性不及冷
却塔,加上气候变化的影响,可见,经脱硫后

50 

℃的烟气通过烟囱排放存在着困难。否则,

不得不对

50 

℃的烟气进行加热,这样,势必导致系统复杂,初投资及运行费用增加。

2.3 烟气通过冷却塔排放对环境的影响

  据国外研究机构的研究成果表明,通过冷却塔排放的烟气,其抬升高度能满足环保要
求,在此不再详述。

2.4 烟气中残余二氧化硫和飞灰不会对循环冷却水造成污染

  经脱硫和高效除尘后,烟气中残余二氧化硫和飞灰含量低,二氧化硫

(包括三氧化硫)

露点温度相应降低,在塔内结露的可能性小。加之二氧化硫吸收塔和冷却塔均有除水装置,
塔内气体带水滴

(雾)少,烟气中飞灰不易与水滴(雾)结合而沾附在塔内壁。因此,烟气中残

余二氧化硫和飞灰不会对冷却塔和循环冷却水产生污染。在实际工程运用前,还可以通过试
验获取数据并进行分析。

2.5 投资节约分析