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国内某洗煤厂还采用压滤机进行了浮选精煤的工业性脱水试验,取得了比较理想的效果。试
验设备为

KS—150 型自动厢式压滤机,入料灰分为 7.38%,入料压力为 0.5MPa,滤饼水分

19.37%,脱水效率达 93.32%,单循环处理量(干煤泥)为 2.28t,单台处理量(干煤

泥)为

6.85t/h。表 1 给出了山东某矿洗煤厂浮选精煤小筛分试验结果。使用压滤机产出的滤

饼含水率比圆盘式过滤机要低。由此证明压滤机也是一种理想的高浮选煤脱水设备,对改善
细黏浮选煤的脱水效果,降低产品水分作用十分显著,具有广泛推广和应用价值。
  

4 过滤技术在浮选尾煤中的应用

  洗煤厂中的脱水作业难度最大的是浮选尾煤泥水的处理,至今仍是一个重要的攻关课
题。煤泥水直接排放不仅流失大量煤泥,还对环境造成严重污染。对煤泥水进行过滤脱水既
可回收大量尾煤,又可回收洗水用作循环水。
  浮选尾煤的粒度一般较细,

0.074mm 以下的占 70%~80%,且多属泥质颗粒,灰分高

(一般达

50%,有的高达 70%),具有细、黏、高灰的特点,这些特点对过滤极为不利。煤

泥水需送入浓缩,以获得高浓度的沉淀物。一般底流质量浓度可达

700~800g/L,底流水分

45%~50%。浓缩后煤泥的进一步脱水处理可使用多种过滤设备。
  

4.1 用带式压榨过滤机处理煤泥

  用带式压榨机处理浮选尾煤时,要求浮选尾煤在进入带式压榨过滤机前先进行絮凝处
理,悬浮液先在网带上进行重力脱水,然后在机械作用下进行压榨脱水。某厂使用

SEM—

1000ST 带式压榨机过滤机处理浓密机底流,入料质量浓度为 400~750g/L,入料灰分为
38%~50%,入料粒度 0.074mm 以下的占 70%~90%,絮凝剂耗量为 100~180g/t,工作压
力为

0.3~0.4MPa,滤饼厚度为 6~18mm,滤饼水分为 29%~38%,滤液质量浓度为 14~

40g/L,生产能力为每台 3~9t/h。
  在生产过程中由于要加入絮凝剂,增加了运行成本,而且由于产品水分比较高,难以
保证产品的质量,这样带式压榨过滤机逐渐被自动厢式压滤机所取代。
  

4.2 使用自动厢式压滤机处理煤泥

  用自动厢式压滤机处理尾煤浓密机底流最为合适,一般滤饼水分仅为

21%~24%,滤

饼脱落容易,滤液较清,而且可以处理较细的尾煤。某矿使用

KS—150 型自动厢式压滤机

处理灰分为

40%~47.5%的浮选尾煤,入料质量浓度为 300g/L,入料压力为 0.5MPa,滤饼

水分为

22%~29%,滤液较清,处理能力为 6.6t/(台 h)。有煤矿使用 SK—300 大型厢式压

滤 机 处 理 灰 分 为

26.5% ~ 29.5% 的 原 生 煤 泥 , 入 料 质 量 浓 度 为 250g/L , 入 料 压 力 为

0.5MPa,滤饼水分为 21%~26%,滤液较清,处理能力为 35t/(台 h)。
  生产实践证明,采用自动厢式压滤机可回收洗煤厂高灰煤泥,实现洗煤厂洗水闭路循
环。目前压滤机已在全国各洗煤厂得到推广应用,并取得了较好的社会效益和经济效益。
  

4.3 使用水平带式过滤机处理煤泥

  水平胶带式真空过滤机是使过滤物料在固定真空箱真空力作用下,物料借助重力散落
在固定真空箱上面一同步运行的水平胶带滤布上,固体物料被截留,液相通过滤布、胶带和
真空箱排出。实现重力和真空压力组脱水,具有入料在水平胶带上呈粗、细粒泥自然分层,
过滤速度快,真空区利用率高,卸饼彻底等特点。对细粒含量高、难过滤煤泥,当入料浓度

0.074mm 以下粒级含量为 50%,入料浓度 450~600g/L 时,单位处理能力 0.76t/(m2?

h),产品水分平均为 22.02%,在同等条件下比使用圆盘真空过滤机的产品低 5~8 个百分
点,滤液中固体质量浓度平均为

10g/L。

  参考文献
  

[1]张跃首.圆盘真空过滤机改造之实践[M].煤质技术第五期,20031.

  

[2]徐新阳.气压过滤机理及滤饼的分形结构研究:[学位论文].沈阳:东北大学,1993.