background image

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  变频器通过对电机电流的解耦调制,达到对转矩的快速响应和精确控制,并进行大范
围的调速运行。同时,变频器具有过载、过电压、欠压、缺相、短路等自诊断和保护功能,一旦
变频器发生故障或进入保护状态,变频器均发出报警信号,通知运行人员,并以全中文方
式显示和记录故障原因、故障位置、故障发生时间以及发生故障时变频器各状态参数,以便
于故障排除。

 

  (二)无功补偿装置安装

 

  设计补偿高压电容器无功总量为

1500Kvr。在 6KV 配电系统安装控制装置柜体 1 面,电

容器、电抗器柜体

3 面。控制装置箱体内安装控制器(1 台)、高压真空开关(5 台)、电容组

微机保护单元等,电容器、电抗器柜体内安装放电

TV(15 台)、电容器保护电流检测

TA(5 路)、串联电抗器(15 台)、高压并联电容器(15 台)、避雷器(3 只)等。 
  按照功率因数设定值和无功需求量,依据

“先投后切”的原则自动循环投切电容,保证

每组开关均匀的动作次数。以主变低压侧电压、功率因数和无功需求量作为控制目标,实现
主变有载调压,控制电压在设定的范围内;分

5 组自动跟踪投切电容,充分利用电容的无

功补偿作用将功率因数控制在设定的范围内。

 

  四、节能效益对比

 

  (一)变频器改造效益对比

 

  根据电机工频实际运行电流计算出工频时实际功率

W 工,再根据电机变频实际运行电

流计算出变频时的实际功率

W 变,节电率 I=(W 工-W 变)/ W 工。改造前后电费情况按照

实际运行工况确定

,一年以 300 天,一天以 16 个小时计量 ,电费按 0.5 元/度计算。 

  由此得出以下改造前后运行功率对比、节电率、年节约电费表:

 

  

 

  (二)无功补偿改造效益对比

 

  无功补偿的经济效益一方面是体现在减少线路损耗方面,我厂配电站以两条长度

500

米的

YJV22-300 电力电缆自矸石电厂引入 35/6kV 母线,其阻抗经计算为 0.0473 欧姆;年

用电量约为

1700 万千瓦时,年平均功率因数为 0.83,全厂动力设备装机容量 5295.7kW,

工作容量

3603.7kW,电路中的电流为 185.3A;改造后功率因数提高到 0.9,电流降为

160.2A。 
  可计算得该线路年节电量⊿

W 为⊿W=42681.3-31898.4=10782.9 千瓦时,以平均电费

0.51 元/千瓦时来计算可得将功率因数从 0.83 提高到 0.9,每年可节约电费 5499.3 元。 
  另一方面,供电部门根据功率因数对电力用户的电费进行调整方面。以

0.90 为标准值

的功率因数调整中,功率因数为

0.83 时,电费增加 3.5%,功率因数为 0.9 时,电费不增加。

我厂年用电量约为

1700 万千瓦时,以平均电费 0.51 元/千瓦时来计算可得将功率因数从

0.83 提高到 0.9 时,电费的差值为: 17000000×0.51×0.035=303450 元 
  从以上两方面计算,每年通过无功补偿产生的经济效益为:

303450+5499.3=308949.3

 

  从以上两大项可以得出年节电效益为:

804552+308949.3=1113501.3 元