3.5 给料机(碎煤机进口)不严密,碎煤机法兰接缝处没有做密封处理,给碎煤机产生
诱导风提供了外因。碎煤机转子是碎煤机产生诱导风的内因,而给煤机出口密封不严则是碎
煤机产生诱导风的外因。由于给料机出口密封不严,使给料机
—碎煤机进口落煤管—碎煤机
—碎煤机出口落煤管—导料槽形成开放式循环系统,大量的空气从给料机出口进入被碎煤
机转子加速后从导料槽喷出。
3.6 尾部液筒积煤产生的粉尘。尾部液筒原有的皮带清扫器损坏后被拆除,使胶带上粘
附的煤尘未能清除,被带进尾部滚筒,在尾部滚筒的碾压下变成细微粉末形成粉尘。
3.7 原有导料槽为平顶,前端曾挡帘密封,存在缓冲容积较小,后段易形成微正压,出
口风量大、风速高且顶部积尘等。
3.8 在输煤系统卫生清扫作业过程中,由于地面有较多粉尘覆盖,采用扫帚清扫过程中,
地面浮尘获得能量,产生二次污染,造成粉尘超标。
4. 输煤系统粉尘治理方案
4.1 在输煤皮带一段起点,对给煤机做密封处理。将老虎口到给煤机的连接采用帆布进
行软连接,同时将给煤机顶部开放部分用钢板进行密封,将给煤机遇导料槽连接处用帆布
做软连接,在给煤机将落入导料槽处加装实心雾状喷头,喷头发散角为
120 度,最大流量
为
7.8L/min,此种喷头的作用主要是控制 1mm 以下的粉尘,起到对原煤加湿,降尘的作用。
4.2 延长导料槽长度,使气流行程增长,利用风压风速的自然衰减,达到自然降尘的效
果,将输煤皮带一、二段导料槽出口的长度由原来的
1.5 米增加到 6 米,并且做密封处理,
在加长的导料槽中间增加一到喷头,同时在导料槽末端增加一到帆布挡帘,用以缓冲导料
槽密封后内部的微正压。减少粉尘从导料槽喷出。
4.3 在一段输煤带的末端增加防尘箱体,对一段末端做密封处理,同时增加多道帆布挡
帘,减少给料机的进风量,避免由于大量的空气从给料机出口进入被碎煤机转子加速后从
导料槽喷出。由于在经过碎煤机时,为避免沫煤在碎煤机内不粘接,造成筛板堵塞,所以在
此处不应加装喷水装置。
4.4 对碎煤机的法兰连接处做密封处理。对碎煤机每一段的法兰连接处采用石棉绳加润
滑脂进行了密封,通过一段时间的运行,发现效果很好。
4.5 在每一台锅炉煤仓落煤口处用帆布挡尘帘做密封处理,以缓冲在落煤口处由于煤炭
下落而产生粉尘外溢。同时增加喷射角为
120 度,流量为 19.6L/min 的雾状喷头,能够起到
降尘于对煤炭加湿的作用,以期达到入炉原煤含水量达到
8-10%的目的。
4.6 对输煤廊地面的防水处理。为达到采用水冲洗清扫卫生的目的,必须对输煤廊底部
作防水处理,同时增加外墙保温,以增加输煤廊的保温性能,避免在水冲洗过程中由于室
内温度不够而导致地面结冰。
通过以上改造,经过供暖期前两个月的运行,发现输煤系统粉尘治理效果较好,经过
自治区职工医院职防科检测,在输煤系统运行时的结果如下:
尘、毒测定结果通知单
结语
通过我单位项目攻关测试结果可以看出,目前输煤廊粉尘治理效果较好,达到了预期
的要求,同时还要规范输煤系统的操作程序,改善劳动条件,保护环境。